化工安全事故案例汇总.doc

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资源描述

1、化 工 典 型 安 全 事 故 案 例 目目 录录 目 录. 1 第一章 火灾事故案例. 4 一 山东赫达股份有限公司9.12爆燃事故 . 4 二 淄博中轩生化有限公司6.16火灾事故 . 5 三 吉林化学工业公司化肥厂火灾事故. 6 四 菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库 11.23 爆燃事故 . 7 五 兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故. 9 六 制度不全操作不当 引发爆燃事故2005.9.28燃爆事故. 11 七 济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故. 12 八 锅炉长期高负荷运行引发火灾事故. 13 九 爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾. 15 十 一起氧气管道燃爆事故

2、. 16 十一 某化工厂动火措施不完善 气柜方箱着火事故. 19 十二 中石油兰州石化爆炸事故. 20 第二章 爆炸事故案例. 22 一 安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸. 22 二 大庆石油化工总厂 2004.10.27 硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析. 23 三 山东德齐龙化工集团有限公司7.11爆炸事故 . 25 四 河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸. 27 五 某石化总厂化工一厂换热器爆炸. 28 六 锅炉炉膛煤气爆炸事故案例. 29 七 山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故. 31 八 动火前检查欠详 作业中爆炸伤人. 32 九 山东博丰大地工贸有限公司7.27爆炸事故. 3

3、3 十 山西某化工厂压力容器爆炸事故案例. 34 十一 南京化工厂爆炸事故. 34 十二 大连输油管道爆炸事故. 36 第三章 中毒事故案例. 38 一 河南濮阳中原大化集团有限责任公司2.23较大中毒窒息事故. 38 二 莘县化肥有限责任公司7.8液氨泄漏事故. 39 三 淄博市周村区5.21危化品槽罐车中毒死亡事故. 43 四 山东阿斯德化工有限公司8.6一氧化碳中毒事故. 44 五 山东滨化集团化工公司4.15氮气窒息事故. 45 六 山东晋煤同辉化工有限公司4.21事故. 46 七 苯中毒事故案例. 48 八 制度不执行,入罐作业酿事故. 49 九 某化工厂急性硫化氢中毒事故分析. 5

4、0 十 二氧化硫中毒事故案例. 52 第四章 国外化工安全事故案例. 55 一 美国乔治亚州奥古斯塔 BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故 . 55 二 美国路易斯安那州 Sonat Exploration 公司油气分离厂火灾爆炸事故. 57 三 美国托斯科埃文炼油厂爆炸事故. 61 四 日本甲醇精馏塔爆炸事故. 65 五 美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故. 66 六 韩国幸福公司的 ABS 树脂厂火灾爆炸事故 . 68 七 日本一合成氨装置爆炸事故. 69 八 印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故. 70 九 墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故. 70 十 西班牙液化丙烯罐车爆炸事故. 73 十一 美国联合碳

5、化物公司氮气窒息事故. 76 十二 印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故. 79 十三 日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故. 83 十四 塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故. 84 第一章第一章 火灾事故案例火灾事故案例 一一 山东赫达股份有限公司山东赫达股份有限公司9.12爆燃事故爆燃事故 2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人 轻伤,直接经济损失约230余万元。 1事故经过事故经过 山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340 元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造 等产品的生产和销售,其中纤

6、维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项 目始建于2000年。 2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产 装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然 开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、 环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报 告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北 厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房 员工迅速撤离并组织救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房, 北厂房东侧

7、发生火灾爆炸, 2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤, 2人轻伤。 2事故原因事故原因 (1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正规设计, 脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子的作用下发生 晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静 电,引起爆燃。 (2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出明确规 定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现脱绒釜晶间腐蚀现 象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性; 生产装置设计图纸不符合国家规定, 图纸载明的设计单位为淄博泰

8、科工程设计有 限公司,但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存 在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程 允许范围(0.05Mpa以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头 焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒 釜存在晶间腐蚀的危险因素。 3防范措施防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照三同时要求,落实各 项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。 (2)严格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时发现设 备腐蚀等隐患。 (3)严格按照技术规范进行操作,严

9、禁超过工艺规程允许范围运行。 (4)进一步规范评价单位的评价工作,提高安全评价报告质量,切实为企 业提供安全保障。 二二 淄博中轩生化有限公司淄博中轩生化有限公司6.16火灾事故火灾事故 2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取 岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检 修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万 元。 1事故经过事故经过 淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经 理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000吨/年黄原胶技改项 目于2007年7

10、月5日取得设立和安全设施设计审查手续, 2007年12月21日取得试生 产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶段。 2事故原因事故原因 (1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机 操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置 换, 造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间 隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁 摩擦起火,是导致事故发生的直接原因。 (2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安全管理 人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操作规程;未落

11、实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未履行安全生产管理职责, 未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故 发生的间接原因。 3防范措施防范措施 (1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全监管。 企业严格按照山东省化工建设项目安全试车工作规范,规范试生产环节的工 作程序, 落实试生产前和试生产过程中的各项安全措施, 确保试生产环节的安全。 (2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行 化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习化工企业安全生产禁令和化工 企业安全生产禁令教育读本,提高员工的安全意识,减少和杜绝三违现象,

12、规范生产经营行为,不断提高安全管理水平。 (3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分析 (HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。 (4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度,突出异 常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆 除)等重点环节监管。 三三 吉林化学工业公司化肥厂火灾事故吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 1事故经过事故经过 某年9月11日16时, 吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气装瓶站 休息室,因违章吸烟致3人被烧死,重伤1人,轻伤2人。 11日16时许,因该厂空分车间的氧气不合格,不能装瓶,

13、682氧气装瓶站的6名工 人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后,便集中在休息室内学习。18时50 分,1名工人在点香烟时,火柴在富氧中剧烈燃烧,该工人随即将火柴扔在地上 用脚踩,火焰即由裤脚向上蔓延,另1名工人见状急忙协助其进行扑救,不料自 己身上也着起火来,倾刻之间室内烟火弥漫,有2名工人破窗逃出。班长、点烟 的工人和1名工人夺门而出,协助灭火的那名工人因惊慌失措未将门拉开而烧死 在休息室内,班长和点烟的工人因烧伤过重,经抢救无效而死亡,1名工人因惊 恐过度精神失常,其它2人轻伤。 2事故原因事故原因 (1)空分车间是第一个五年计划期间委托苏联设计的,原设计中氧气装瓶 站压缩机岗位没有室

14、外放空管线, 而是利用室内压缩机一段入口的空气吹洗的出 口阀做放空阀,只能将氧气排在室内,事故当时氧气放空达3小时,室内氧气浓 度高。 (2)操作人员违反该厂有关安全的规定,在非吸烟点的空分车间682氧气装 瓶站休息室内吸烟,加之职工缺乏安全防火知识,对富氧燃烧认识不足,以致扩 大了灾情。 (3)氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑设计防火规范的规定,门向内 开,致在紧急情况下,不便撤离。 3防范措施防范措施 (1)增设室外氧气放空管,将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。 (2)组织检查厂内所有危险岗位的门窗,将方向不符者均改成疏散方向。 (3)严格执行各项规章制度,禁止在非吸烟区吸烟,并加强对

15、职工的安全 教育,使广大职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有害物质的特性及防 护措施。 四四 菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库 11.23 爆燃事故爆燃事故 1事故经过事故经过 2009年11月23日13时17分, 菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库发生粗 苯运输车辆燃烧事故,造成1人死亡,1人受伤。 菏泽海润化工有限公司位于东明县开发区, 2009年7月16日取得经营许可证, 主要负责人范新增,危险化学品经营单位,经营产品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、 苯乙烯、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(闪点60)、溶剂苯、三 聚丙烯、洗油、乙醇、重质苯

16、、硫磺等。该公司储存罐区设有100m卧式储罐5 台,用于储存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、环己酮、苯乙烯等。粗苯 运输车辆是张金星和穆勇敢合伙购买,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日挂靠 在东明县第二运输公司。 2009年11月23日8时左右,菏泽海润化工有限公司刘喜林给安全员郭凤田打 电话说找到了运输粗苯的车辆,10时30分左右刘喜林、郭凤田、穆勇敢三人在东 明县石油公司油库集合后,由穆勇敢驾驶运输粗苯的车(鲁R82660)一起去菏 泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库。11时30分左右到达。他们到达1个多小 时以后,运输车辆司机就把车停到了存储罐前,连接好泵开始从储存罐往罐车里

17、 充装粗苯,装有十五分钟的时候,穆勇敢上到罐车上查看前面的罐口(罐的前后 各有一个开启口),看装满没有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前 面的罐口附近对刘喜林说装的太慢了,也就是在他们说话的同时,大概13时17 分时左右发生了爆燃。然后罐车冒出浓烟。刘喜林从开始装车一直在罐车上(后 罐口附近),郭凤田在控制电泵的闸刀前,看闸刀。郭凤田见此情况,就立即拉 下闸刀,然后跑到储罐前关掉储罐的阀门。郭凤田立即拨打119、120急救电话, 消防队来后把火扑灭。此次事故造成穆勇敢死亡,刘喜林受伤。 2事故原因事故原因 (1)据调查分析,驾驶员穆勇敢违反危险化学品运输车辆的相关规定,单 独开车运输危

18、险化学品未配带必须的劳保用品及服装, 而是穿戴不防静电的普通 服装,在罐车上来回走动,衣服上的静电点燃了挥发的苯混合气体,是造成事故 的直接原因。 (2)公司的安全员在装车现场自己没有按规定穿着劳保服装,发现穆勇敢 和刘喜林未穿戴劳保服装未加制止; 主要负责人没有担负起企业安全生产管理主 要负责人的责任,在发生爆燃事故后没有及时采取有效措施组织抢救,并上报安 全事故, 且逃匿; 现场工作人员普遍安全意识差, 违章操作, 安全生产管理较乱; 东明县二运公司对所挂靠车辆的从业人员培训教育不够,监管不力,是造成这次 事故的间接原因。 3防范措施防范措施 (1)完善预案。根据本单位所涉及危险物品的性质

19、和危险特性,对每一项 危险物品都要制定专项应急救援预案。同时,根据有关法律、法规、标准的变动 情况和应急预案演练情况,以及企业作业条件、设备状况、人员、技术、外部环 境等不断变化的实际情况,及时补充修订完善预案。 (2)加强教育培训。加强对作业人员和救援人员安全生产和应急知识的培 训, 使其了解作业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素,提高自 救互救能力。 (3)组织应急演练。企业应结合自身特点,开展应急演练,使作业和施救 人员掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相关应急预案内容,提高企业和应急救援 队伍的应急处置能力,做到有序、有力、有效、科学、安全施救。 (4)加强装备建设。为专兼职救

20、援队伍配备必要、先进的救援装备,从而 提高防护和施救能力及效果。 五五 兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 1事故经过事故经过 2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事 故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧 毁。 事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工 作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。初步调查分析,此次事故是一起 因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生,现将事故情况 和下一步工作要求通报如下: 2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工

21、有限责任公司甲醇储罐区一精甲 醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区 共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为 1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲 醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2 个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。 事故发生后, 黔西南州、 兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作, 控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该 事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。 2事故原因事故原因 贵州兴化化工有限责任公

22、司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设, 委托湖北 省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作 (据调查 该施工单位施工资质已过期)。 2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c 储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐 外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸 汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配 管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又 在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口 区域爆炸性混

23、合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底 部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内 甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸 燃烧。 此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故, 而且发生在奥运 会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在 的一些突出问题。 (1)施工单位缺乏化工安全的基本知识,施工中严重违规违章作业。施工 人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下,违规将精甲醇c罐顶部备用短接 打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同 时又严重违规违

24、章在罐旁进行电焊等动火作业, 没有严格履行安全操作规程和动 火作业审批程序,最终引发事故。 (2)企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位,在施工单位 资质已过期的情况下,企业仍委托其进行施工作业;对外来施工单位的管理、监 督不到位,现场管理混乱,生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调,危险区 域内的施工作业现场无任何安全措施, 管理人员和操作人员对施工单位的违规违 章行为熟视无睹,未及时制止、纠正;对外来施工单位的培训教育不到位,施工 人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。 (3)地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查, 安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严

25、重违规违章等行为未能及时发现、 处理。地方安监部门应加强监管,将各项监管措施落实到位。 3防范措施防范措施 (1)切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管,对施工 单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害 以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。 (2)督促、监督企业加强对外来施工单位的管理,确保企业对外来施工单 位的教育培训到位;危险区域施工现场的管理、监督到位;交叉作业的统一管理 到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位;危 险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业,要责令停

26、 止建设,并给予处罚。 (3) 各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门, 督促企业认真吸取事故教训,组织企业立即开展全面的自查自纠,对自查自纠工 作不落实、走过场的企业,要加大处罚力度,切实消除安全隐患。 (4)各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管,确保安全生产隐 患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位, 确保安全监管主 体责任落实到位。 (5)企业应加强对从业人员的安全培训工作,增强员工安全意识,安全知 识,以及应急能力。 (6)加强对外来施工人员的培训教育工作,选择有资质的施工单位来进行 施工工作,严格外来施工单位资质审查。 六六 制度不全操作

27、不当制度不全操作不当 引发爆燃事故引发爆燃事故2005.9.28燃爆事故燃爆事故 1. 事故经过事故经过 2005年9月28日凌晨6时39分, 开发区某公司的板材工厂, 在做投产各项准备, 对2楼的浆液贮槽进行了MMA清洗,洗涤后发现槽底有块状固体异物,操作工王 某在打开人孔盖后发现在槽内壁上部有一圈薄膜状固体聚合块付着, 立刻向班长 汇报,班长指令王某用MMA冲洗后发现无效果。刘某在木棒(3m长)前端缠上白 布,斜着从人孔伸进去捅捣内壁上薄膜,王某在人孔的上方观察内部脱落状况。 在捅捣下第一块薄膜后开始第二块的时候,槽内发生燃爆,在事故中有两位员工 发生了烧伤。 2. 事故原因事故原因 (1

28、)直接原因:设备清洗中,使用木棒捅捣薄膜状固化物时因摩擦产生了 静电。当固化块被捅下掉落时,静电在膜与槽内壁之间产生空隙,发生了放电。 此时槽内虽然没有MMA液体,但MMA气体浓度正好处于爆炸极限浓度内,于是 造成了瞬间起火爆燃。 (2)间接原因 操作人员安全意识不强,明知浆液贮槽内存在MMA蒸气,且此种操作无 操作标准书属于非正常操作行为,在未进行可燃气体测试、未向课长汇报的情况 下擅自实施异物去除作业而发生事故。 安全管理制度不健全。 制造课对于可能存在的非正常作业未制定管理规定 和联络途径,关键设备的人孔盖没有采取防止随意打开的措施。 安全教育培训不够。虽然受伤人员在上岗前都接受过公司的

29、三级安全教 育、危险化学品知识教育及静电方面的安全教育,但是从该起事故看出,两受伤 人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的知识掌握程度不牢。 3. 防范措施防范措施 (1)规范设备清洗作业,在火灾爆炸空间作业严格按照规范使用防静电工 具。 (2)加强操作人员安全培训,增强安全意识,提高非正常操作行为防范事 故的能力。 (3)健全安全管理制度。制造科对于可能存在的非正常作业制定管理规定 和联络途径,关键设备的人孔盖采取防止随意打开的措施。 (4)严格开展三级安全教育及日常安全教育培训。切实提高人员对MMA 蒸气的危害性及有关静电方面的知识和事故处理能力。 七七 济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管

30、雷击着火事故济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 1事故经过事故经过 2004年8月26日, 济南市某化工厂一台4M20-75/320型压缩机放空管因遭雷击 发生着火事故。 2004年8月26日9时, 正值雷雨天气, 厂内设备运行正常。 忽然一声雷鸣过后, 厂内巡视检查工人发现厂区内8号氮氢气压缩机放空管着火。在通知厂领导的同 时,立即向厂消防救援队报警。厂消防救援队在最短的时间内赶到着火现场,在 消防救援队和闻讯赶来的厂干部及职工的共同努力下,扑灭了着火,没有酿成重 大火灾,避免了更大的损失。 2事故原因事故原因 (1)氮氢气压缩机各级放空用截止阀,在长期的使用过程中磨损严重,没 能

31、及时发现进行维修和更换,造成个别放空截止阀内漏严重,使氮氢气通过放空 管进入大气遭遇雷击而发生着火事故。 (2)氮氢气压缩机各级油水分离器在排放油水时,所排出的油水都进入到 集油器内,而集油器放空管连接到放空总管上。操作工人在进行排放油水的过程 中,没能按照操作规程进行操作,使氮氢气进入集油器后随放空管进入大气。在 排放过程中遭遇雷击而发生着火事故。 (3)由于放空管没有单独的避雷设施而遭受雷击也是此次着火事故的重要 原因。 由于该厂采取的避雷措施是在压缩机厂房上安装避雷带,而放空管的高度 超过了避雷带,其它的避雷针又不能覆盖放空管,因此引发此次着火事故。 3防范措施防范措施 上述分析肯定了这

32、次事故的主要原因是大量的可燃气体 - -氮氢气进入大 气, 以及防雷措施不合理造成的,因此针对这次着火事故提出了如下具体的防治 措施: (1)对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验,磨损严重的应及时 进行维修或者更换新的截止阀。从而避免因阀门内漏使氮氢气进入大气造成事 故。 (2)加强巡回检查,确保油水分离器的排放操作按规定进行,严格规定其 排放操作时间。 (3)按标准正确设置避雷装置。这次事故发生后,厂内技术人员按防雷的 基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致的检查。 对防雷的薄弱环节进行了 改造,增设了高性能的避雷器,并进行了合理布置,确保同类事故不再发生。 八八 锅炉长期高负荷运行

33、引发火灾事故锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 1事故经过事故经过 2002年4月28日9时左右,热电下部岗位操作工常某及郭某在巡检时发现,3# 锅炉冷灰斗南侧入孔门突然外溢燃烧的灰渣,3#鼓风机地面油污被引燃。他们当 即报告车间。车间副主任吴某派操作工穆某带领民工灭火、清理现场并疏通冷灰 斗积渣。10时左右捅北侧出灰口时,赤热的细灰大量涌流,点燃地面油污,飞灰 和黑烟顿时弥漫了现场,不断排出的热灰及炉渣喷向来#、4#球磨机,引起仪表 控制及动力电缆着火。在紧急情况下(球磨机高位油箱面镜系有机玻璃,遇火易 爆裂,润滑油会大量溢泄),下部司机立即关停了输油泵,球磨机跳车(仪表联 锁保护装置启动)。灰

34、渣引燃油污及电缆,大量烟气由电缆沟窜入场#、3#、4# 炉控制室。球磨机跳车后,10时7分38秒热电报告调度室:控制室全黑了,要求 停炉。调席根据蒸汽压力减量时,接到火警的消防车已赶来扑救。 10时11分13秒一系统负荷由4.1万m3减至3.6m3。30秒后,调度员周某向调度 室据此信息于10时12分18秒再次要求减量至2.5万m3;10时15分10秒又通知压缩 开3台3回1阀减量。10时19分46秒调度通知压缩减至2机最低量,即1.2万m3, 3台机停车。5分钟后要求减至1机最低量。10时26分40秒调度员余某从压缩现场 报告调度室:一系统已停3台剩2台,一入煤气管压力偏高(16KPa),要

35、求降压 至5-6KPa。10时30分调度长钟某通知煤鼓岗位停运1台煤气鼓风机。 压缩岗位遵照调度指令,连续实施操作。在执行停止3机供气指令,将1#机 切除过程中,调度再次指令停止4台机供气,保留1机最低量运行。2#机切气停运 后,操作工赶往3#、4#机关阀门时,1#机操作工任某返回,停1#辅机。在按动循 环油泵停车按钮时,西配电柜内发生火花,随即听到一楼爆鸣,火焰从1#机回中 小学管缝隙窜至二楼平台。操作人员在用灭火器扑救的同时报告调度报火警。随 后,1#机自动启动(初步判断系开车回路控制电缆烧结短路所所致)。该机操作 工任某及工长段某见状立即赶往总变要求拉闸停车,另一操作工魏某报告调度。 拉

36、闸停车后,一楼大火熊熊,浓烟滚滚。车间技术潘某及操作工魏某发现煤气从 倒U型出水管外泄燃烧,判断1#机水封被冲破。在报告调度室要求停止一入 总管供气的同时,在消防水枪的掩护下,打开了1#机水封上水阀,煤气火焰很快 熄灭。一楼顶部电缆桥架上的火势仍然很猛,并不时伴有爆鸣。报告调度完全断 电后,经消防队员和其他员工的全力扑救,11时50分火势被彻底熄灭。 2事故原因事故原因 (1)热电火灾事故原因 直接原因:3#锅炉长期高负荷运行,燃煤灰粉高达40%,炉膛正压大,无 法燃尽的煤粉被带至炉膛上部燃烧,致使水冷管壁表面大量结渣。近期煤质的进 一步恶化,使冷灰斗积存了大量灰渣。而炉子在运行状态下无法彻底

37、彻底清理, 加之炉膛上部大渣块掉落,引发大量积渣倾泄。 管理原因:、车间工艺管理滞后,对煤质变化没有确定防范措施,排渣 管理不严、排渣不及时。、工作安排不周密,只强调积渣的疏通,忽视了工作 过程的安全防范。、油污未清除 (2)压缩岗位火灾事故原因 直接原因:、1#机操作工任某在现场煤气外泄时,未发现异常,仍按常 规操作程序停运辅机,导致电火花引燃配电柜内积聚的煤气。、煤鼓操作工刘 某、付某对设备运行过程中的压力变化监测、调整不及时。、系统大幅度减量 时,调度室未给煤鼓、压缩岗位监视一入压力的明确指令,使一入压力超标,冲 破水封。 管理原因:压缩岗位配员不足,系统在短时间内大幅度减量时,操作工

38、忙于现场处理,忽视了对一入水柱压力的观察。、调度室在处理突发事故时, 忙于事故岗位的联络指挥,忽视而不见了其它岗位的防范措施。、煤鼓岗位设 在电除尘岗位,无法发现煤气压力的波动和异常。、压缩岗位对系统减量后, 对一入压力超标,水封可能被冲破无预见性。 3防范措施防范措施 (1)热电火灾事故防范措施 冷灰斗排渣口改变方位,避开球磨机等重要设备。 出渣口盖板限定开度,避免大量热灰渣涌出。 及时清除现场油污等易燃物。 加强管理,提高巡检质量,及时发现和清理灰渣。 及时清理炉膛结渣,避免冷灰斗堵塞。 加强安全教育,真正做到安全生产五同时。 (2)压缩岗位火灾事故防范措施 分别给一、二系统增设煤鼓上下限

39、压力报警装置,并将监视信号移至电除 尘操作室内,以便监控。 对现行压缩岗位操作法进行修改。 编写事故案例,组织员工学习讨论,杜约类似事故再次发生。 加强调度及有关操作岗位人员的专业知识培训学习, 规范调度指挥和岗位 处理程序。 在适当的时候完成对压缩水封的技术改造。 九九 爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 1事故经过事故经过 2000年2月11日15时40分左右,江西樟树市一个体加油站发生火灾,死亡6 人,炸塌小楼一座。 加油站为砖混结构三层楼房,地下一层,地上二层。地下一层建筑面积108 平方米,有两个10立方米柴油罐,一个6立方米汽油罐,3立方米空罐一个,及10 余个油桶。地上一层建筑面积为57.26平方米,有一个5立方米柴油罐,两台加油 机和卧室; 地上二层为两间住房, 面积与地上一层相同。 油罐设在密闭地下室内, 室内灯管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且采用敞口喷溅式卸油,卸油时 罐室内油气

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