1、爆炸安全事故案例爆炸安全事故案例甲醇二间车爆炸事故7月19日甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故 7月19日,甲醇车间在转化炉停车过程中发生一起爆炸事故。转化炉拥有多项停车联锁,在发生事故之前,这些安全联锁处于摆设状态,花费高昂费用建立的ESD系统形同虚设,我们不禁要问,为安全生产你做了哪些工作。甲醇车间甲醇车间爆炸爆炸事故事故时间:7月19日,8:05分地点:甲醇车间转化炉蒸汽管道性质:爆炸事故甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故事故经过: 7月19日,7:56分热电车间1、2号炉各三台给煤机、引风机、反料风机因停低压电,全部跳车,造成中压蒸汽压力下降。甲醇车间二合一压缩机汽轮机蒸汽压力从3
2、.5Mpa降至2.73Mpa, 8:01分,甲醇车间为保证空分工段,对二合一压缩机做停车处理,停车后,中控工赵江南用对讲机通知转化岗位工张,“二合一压缩机停车,赶快打开煤气中心放散”,两名岗位工立即打开转化去中心放散管路阀门(由于电动阀内漏,该车间将手动阀关闭),8:02,中控室操作工龙将入转化炉氧气切断,并用对讲机通知压缩岗位工李、何停焦炉气压缩机 甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故事故经过:在2、3号焦炉气压缩机停车后,8:05分左右,转化现场发出一声巨响,从入转化炉氧气管断口处喷出火焰,直喷地面。车间立刻将中温氧化锌槽煤气管道出口关闭,并对系统进行蒸汽置换,同时,将1、4号焦炉气压缩机
3、停车处理。大约8:20分左右,火焰熄灭。经过现场查看,位于入转化炉蒸汽管道与氧气管道接口处,3米左右长度蒸汽管道被炸开,氧气管路第二道逆止阀法兰烧坏,部分蒸汽管道变形,预热炉部分仪表线烧坏。 甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故原因分析 甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故(一)直接原因: 车间在紧急停车过程中,系统泄压不及时,致使煤气压力从1.98Mpa升高到2.20Mpa,在蒸汽压力从2.59Mpa降至2.14Mpa时,致使系统煤气压力大于蒸汽压力,加上氧气管路上逆止阀不严,煤气通过氧气管道串至蒸汽管道,与氧气管路内还残存的氧气混合达到爆炸极限,于8:05分左右,发生爆炸事故。甲醇二车间甲
4、醇二车间爆炸爆炸事故事故(二)间接原因: 1、操作程序不符合要求,在转化工段紧急停车处理时,应先切氧,打开氧气放空,再切焦炉气,打开焦炉气放空或打开转化后放空,从而保证转化炉内蒸气压力始终大于氧气、煤气压力,车间在操作时,依靠转化工段处放空阀来泄压,转化工段放空电动阀内漏,导致车间在开车过程中,将手动阀门关闭,在事故状态下,人工打开阀门时间过长,导致系统憋压。甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故(二)间接原因: 2、转化前焦炉气放空从投产到现在未调试及投入使用,转化后放空缺少调节器,转化系统蒸汽压力低低联锁值为2.55Mpa,在蒸汽压力低于连锁值时系统未停车。甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事
5、故(二)间接原因: 3、在工艺指标达到ESD联锁系统设定值时,ESD系统未停车。(工段入口氧气压力与焦炉气压差0.2Mpa,蒸汽压力与氧气压差0.2Mpa ,应联锁以下动作:a、切断入转化炉的氧气;b、打开氧气放空阀;c、打开焦炉气放空阀;d、入精脱硫焦炉气总阀。在煤气压力2.20Mpa大于蒸汽压力2.14Mpa时)。甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故警示: 1、安全联锁管理不到位:车间要加强工艺 联锁的管理,设计的联锁严格管理,不得擅自解锁,防止事故发生。甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故警示: 2、止逆阀未能起到作用:车间要对进转化炉的氧气、煤气、蒸气等管路的逆止阀在开车前进安全检查,确保完好能用。 3、在放空电动阀不完好的情况下,要制定相应的安全措施,确保在事故状态下,能够及时泄压。甲醇二车间甲醇二车间爆炸爆炸事故事故警示: 4、要对放空电动阀及时维修,确保其处于完好状态,对甲醇二车间DCS系统、ESD系统进行系统检查,确保安全联锁起到作用,杜绝重大事故的发生,并要加强对维保人员的系统培训,使其对甲醇二车间的自控系统性能、作用清楚明白,维护到位。安全在于心细安全在于心细 事故出自大意事故出自大意