1、目 录1 河流水能资源及开发利用概况31.1河流水能资源31.2投产的农村水电站情况31.3河流减脱水情况42 改造项目及实施安排52.1改造项目情况52.1.1 河流生态改造52.1.2电站增效扩容改造52.2 投资及资金筹措6 2.2.1 投资62.2.2资金筹措62.2.3实施安排73 建设和资金管理83.1管理机构的组成83.2工程管理范围和保护范围83.3工程管理运用83.4项目招标方案84 长效机制105 效益分析101 河流水能资源及开发利用概况1.1 河流水能资源河系河右岸一级支流,长江二级支流。发源于县乡福耳岩,流经纳溪县寺、县桥、底蓬、蟠龙等地,于县乡“牛转拐”处注入河干流
2、。河道主干流全长55km,流域面积470km2,河流平均比降15.1。流域形如树叶状,河网水系发育,众多中小支流及溪沟呈树枝状分布于干流两侧,其水系类型,属于格状水系。域内地势大致走向为南高北低,周界分水岭海拔高程在750350m左右,上游区内为深丘区,河床切割深,坡降大,多呈“”型河谷,水流湍急,峰峦重叠,林木茂盛,植被良好,河谷较狭窄,坡陡流急,耕地主要分布在沿河两岸山坡下缘及阶地,乡镇工业以造纸为主。中、下游相对较为开阔,河谷断面多呈“”型,两岸阶地发育,坡降较为平缓,植被良好,农业耕地较多。河县河段规划有电站、高滩子电站,水电站为河干流开发的最后一级电站,与上游大步跳电站梯级衔接良好,
3、高滩子电站为河左岸支流电站。电站、高滩子电站纳入了水利普查名录;电站办理了取水许可证,产权明确,没有用水纠纷。综上所述河县河段电站符合实施农村水电增效扩容改造的条件。1.2河县河段投产的农村水电站情况1、电站电站位于市县古河镇兴隆村,在河上筑坝取水,为引水式电站,是河最末一个梯级,上一级为大步跳电站。电站设计流量4.5 m3/s,设计水头33.5m,装机容量2500KW,电站于1985年开工建设,1987年10月建成发电。1992年进行技术改造,流量增加到5.42 m3/s,装机容量增加到1500+11000KW。电站于1999年4月并入县电力公司,属全民所有制,具有独立法人资格的企业。电厂目
4、前全员职工33人,设有厂长1人、副厂长1人、办公室主任1人、车间主任1人、技安员1人、运行生产4个班组、检修维护1个班。电站开发任务为发电,电站坝前无库容调节为径流式电站。枢纽主要建筑物包括支墩连拱坝、引水渠道、进、前池、压力管道、主副厂房、尾水渠、升压站等。年利用小时数3651h,近10年的年平均发电量为547.7万kw.h。电站通过古河站向电网送电,受电力公司调度,上网电价为0.328元/kwh。2、高滩子电站高滩子电站位于市县古河镇兴隆村,在河县河段左岸支流上筑坝取水,为引水式电站,是是该支流上唯一电站。高滩子电站开发任务为发电,电站坝前库区总库容30万m3。枢纽主要建筑物包括拦河拱坝、
5、引水渠、前池、进、压力管道、厂房、尾水渠、升压站等。电站原装机容量0.375MW(1250+1125kW),设计水头125m,设计引用流量0.44m3/s,年利用小时数3200h,近10年的年平均发电量为120万kw.h。电站通过古河站向电网送电,受电力公司调度,上网电价为0.328元/kwh。1.3河流减脱水情况河县河段上,电站、高滩子电站均为引水式电站,电站引水渠长2.1km,曾使该2.1km河段有减脱水情况,但是在2014年,县开发七洞沟风景区后,在电站取水坝至电站尾水下游区间,修建了11级堰坝,形成了首尾相连的水域,其中紧靠电站取水坝下游的一级堰坝有调节库容25万立方米,已经对该减脱水
6、河段完成了生态修复。高滩子电站引水渠长1.3km,使该区域的河支流有1.3km减脱水段。2 改造项目及实施安排2.1改造项目情况2.1.1 河流生态改造河县河段上,电站、高滩子电站均为引水式电站,电站引水渠长2.1km,曾使该2.1km河段有减脱水情况,但是在2014年,县开发七洞沟风景区后,在电站取水坝至电站尾水下游区间,修建了11级堰坝,形成了首尾相连的水域,其中紧靠电站取水坝下游的一级堰坝有调节库容25万立方米,已经对该减脱水河段完成了生态修复改造。高滩子电站引水渠长1.3km,使该区域的河支流有1.3km减脱水段。本次工程将对该河段进行生态修复改造,设计从高滩子电站水库内放水保证生态基
7、流,生态基流按该支流多年平均流量0.23m/s的10%0.023m/s控制。 2.1.2 电站增效扩容改造本次增效扩容电站为电站和高滩子电站。本次增效扩容的主要内容为机电及金属结构:水轮机的转轮和导水机构、发电机和励磁装置、起重机改造和自动化元件(含测温自动屏)、电气一二次设备的升级换代、拦河闸启闭机改造、进水闸闸门维修和启闭机更换。电站本次增效扩容初设选择装机容量为1600kw,即2800kw。改造后增加装机容量100kw,增加平均年发电量246.9万kwh。高滩子本次增效扩容的主要内容为机电及金属结构,水轮机和发电机更换和励磁装置、起重机改造和自动化元件(含测温自动屏)、电气一二次设备的升
8、级换代、引水渠道改造、增设生态流量放水闸阀。高滩子电站本次增效扩容初设选择装机容量为630kw,取消原有(1250+1125kW)机组。改造后增加装机容量255kw,增加平均年发电量73.1万kwh。2.2投资及资金筹措2.2.1 投资电站增效扩容改造工程静态总投资575.38万元,总投资575.38万元,其中工程部分总投资558.47万元,移民环境部分投资8.91万元,基本预备费按5%计算。高滩子电站增效扩容改造工程静态总投资207.35万元,总投资207.35万元,其中工程部分总投资202.35万元,移民环境部分投资5万元,基本预备费按5%计算。2.2.2资金筹措根据农村水电增效扩容改造项
9、目建设管理指导意见,中央财政按照改造后电站装机容量(含生态改造新增)进行奖励,标准为1300元/千瓦。电站按1300元/kW中央奖励资金为208.00万元,其余367.38万元业主自筹。在中央奖励资金没有下达前,电站业主县全部自筹全部改造投资资金575.38万元。高滩子电站按1300元/kW中央奖励资金为81.90万元,其余125.45万元业主自筹。在中央奖励资金没有下达前,电站业主县全部自筹全部改造投资资金125.45万元。2.3实施安排根据电站增效扩容施工总进度计划的安排,编制电站、高滩子电站施工实施进度计划。电站总工期均为18个月,即: 2016年10月至2018年4月。高滩子电站总工期
10、均为18个月,即: 2016年10月至2018年4月。3 建设和资金管理3.1 管理机构的组成根据管理的需要和“高效、精简、优化”的原则设置行政管理、技术管理、经营管理等机构,保证电站安全、高效生产。增效扩容后的鲁家湾、花水湾水电站利用原电站的管理人员进行管理。3.2 工程管理范围和保护范围电站管理范围自水库库区至拦河闸坝区及厂区和尾水渠,根据目前已明确的边界和建筑物的管理范围,以进行全过程管理,主要措施为定期检查相应设施及此范围的水土保持情况,危险地段重点检查、重点管理,以保证电站的持续有效的长期安全运行。3.3 工程管理运用1、工程管理调度运用电站的计算机监控系统能对全厂主要机电设备进行控
11、制,对所有机电设备的运行情况进行全面监视,并可接受消防监控系统的信息。通过光纤通道与鲁家湾调度计算机监控系统实现通信。2、建筑物管理闸坝、进水闸、压力管道、厂房和尾水渠均按其运行的规程运行,安排检修和按时维护,并制定实施细则办法。并应注意:(1) 闸坝、进水闸应定期停水进行检查。(2) 主厂房在运行期及检修期,严格要求各层楼板的使用荷载不得超过设计荷载。(3) 机组辅助设备、渗漏排水系统、检修排水系统等采用自动控制,并能在设备场地控制箱上手动操作。(4) 所有闸门要定期维护、防锈、防腐。定时运行,保证启闭灵活。3.4 项目招标方案按照国家相关基本建设管理法律法规和招投标法,对本工程设备和安装施
12、工采用公开招投标。业主单位纪检监察部门全程参与监察。电站根据概算成果,建筑工程投资85.5万元,机电设备及安装工程投资378.62万元,金属结构设备及安装工程投资5.25万元,临时工程投资7.3万元,工程建设监理费11.31万元。按建设项目性质和方便管理对改造工程划分为两个标段,即建筑工程、机电金属结构设备及安装工程和临时工程为标段,工程建设监理为标段。两个标段可同时进行。建设项目标段划分表序号标段名称标段编号控 制 范 围1建筑工程施工和机电设备及安装工程施工标段全部2工程建设监理标段全部标段总投资为476.67万元,按工程建设项目招标范围和规模标准规定采取公开招标方式择优选用具有相应施工经
13、验的施工承包商。标段工程建设监理费用为11.31万元,按工程建设项目招标范围和规模标准规定和省政府投资工程建设项目比选办法规定,采取比选招标方式择优选用具有相应施工经验的施工承包商。4 长效机制4.1 河流水量生态调度按照建设项目水资源论证导则的要求,结合本工程发电尾水与下游三里半电站水库库尾回水已经紧密衔接的情况,本工程无生态流量下泄需求。4.2电力梯级联合调度水能资源具有流域特性,对流域梯级电站实行联合调度,统一管理,有利于实现水能资源的高效利用,充分发挥梯级枢纽的综合利用效益。流域梯级水电站联合调度是一种先进的、高效率的管理模式。4.3安全生产标准化建设甑子湾电站已经开展安全生产标准化建
14、设,并于2014年4月取得安监局颁发的证书,达标主要内容:组织机构和职责,安全生产投入,法律法规和安全管理制度,教育培训,生产设备设施,作业安全,隐患排查和治理,重大危险源监控,职业健康,应急救援,事故报告、调查和处理,绩效评定和持续改进。5 效益分析电站于1985年建厂,1987年10月正式投入运行生产,距今已有29年的历史。由于建成时间久远,受当时技术水平限制,修建时设计标准低,设备安全保护极差,机电设备及金属结构部分十分简陋、绝缘严重老化。虽电站也进行过多次小的改造维修,但受资金限制以及缺乏科学系统性综合考虑的影响,维修改造的效果并不理想,反而越改越乱,越改安全隐患越多。现在电站存在的安
15、全隐患已经严重的影响到了电站的正常发电,由于电气设备故障而引起的停机时间越来越长,电能质量也越来越差。为了保证电站的安全运行,提高电站的运行效率,进行科学、系统的电气综合改造的迫切性也越来越强烈。电站增效扩容装机容量由1500kw增加到1600kw,多年平均发电量由547.7万kwh增加到794.6万kwh,年增效电量246.9万kwh。高滩子电站于1975年正式投入运行生产,距今已有41年的历史。由于建成时间久远,受当时技术水平限制,修建时设计标准低,设备安全保护极差,机电设备及金属结构部分十分简陋、绝缘严重老化。虽电站也进行过多次小的改造维修,但受资金限制以及缺乏科学系统性综合考虑的影响,
16、维修改造的效果并不理想,反而越改越乱,越改安全隐患越多。现在电站存在的安全隐患已经严重的影响到了电站的正常发电,由于电气设备故障而引起的停机时间越来越长,电能质量也越来越差。为了保证电站的安全运行,提高电站的运行效率,进行科学、系统的电气综合改造的迫切性也越来越强烈。高滩子电站增效扩容装机容量由375kw增加到630kw,多年平均发电量由120万kwh增加到193.1万kwh,年增效电量73.1万kwh。电站增效扩容将促进县地方经济的发展,同时对缓解电网的供电紧张情况,提高人民生活水平,促进以电代柴,保护生态环境等均起到积极的作用。电站建设条件好,工程造价适中,上网较便利,具有较好的发电效益和社会经济效益。- 10 - / 10