1、第一阶段改进(建厂初期,1988-1993)石灰乳从9m搅拌桶自流到小搅拌桶,再由砂泵扬送到二段石灰分配箱,由于自流管经常被石灰堵塞,影响石灰乳的正常添加,因此投产后不久,就拆除小搅拌桶,二段石灰乳添加点改在5.5m-8.5m球磨机旋流器平台上方一段石灰乳返回管处,这样既增大了石灰乳自流压力,又减少了石灰乳的二次分配。石灰乳通过分支管加入各球磨机筒体内,分支管上装有电磁阀,通过电磁阀调节石灰乳添加量。由于石灰管压力小,经常造成管路堵塞,为此在前、后三万系统各设一个高位圆盘分配箱,增大了石灰乳自流的压力,减少了管路的堵塞。第二阶段改进(2019-2019)(1)石灰球磨机铁板给矿驱动系统的改进。
2、由原来的励磁电流调速改为变频调速方式,使石灰球磨机给料更稳定、更准确。(2)石灰球磨机进料改进。进料弯管给料改成敞开式流槽给料,便于疏通清理,解决了石灰球磨机进料口经常堵塞的问题。(3)分级系统的改进。由于旋流器沉砂嘴容易堵塞,不能很好地发挥其控制石灰乳浓细度的作用,因此,2019年停止使用旋流器,改为在螺旋分级溢流槽加格子筛板,后改为箱式圆孔筛。(4)石灰乳添加方式由圆盘式分配箱改为抽屉式分配箱,其特点是,在石灰乳添加总量不变的情况下,通过推拉抽屉来调节各点石灰乳添加量,石灰乳添加更灵活更方便,可更好地协调一、二段石灰乳添加量,控制石灰使用量,并消除了由于前后三万系统二段石灰乳添加量不均匀造
3、成的系统精矿品位差别较大的问题。(5)石灰乳输送方面的改进。第三阶段改进(2019年至今)(1)PVC管在使用过程中易破损,难以维护,使用效果不理想,后改为流槽输送,其优点是,流槽不易堵塞,石灰结钙便于清理,方便维护。(2)石灰球磨机给料铁板的改进。将铁板给料机后面加长,并在给料机防尘罩后部开口,延伸到厂房外面无人区,当石灰结拱坍塌时可以起到泄压作用,避免设备、人身安全事故发生。(3)石灰自动添加系统的应用。安装PLC自动控制系统,能够对石灰乳添加实行定量管理,并对石灰乳添加系统进行多方面监控,及时掌握石灰乳供给情况。整套添加系统如下:在给药房旁边高架一个2500mm*2500mm石灰分配桶代
4、替前、后三万系统抽屉式石灰添加箱,抬高了分配桶,增加了石灰添加管路的坡度。在分配桶一定高度上开有石灰返回孔,多余石灰通过流槽返回到9m搅拌桶。分配桶两侧安装两个添加箱,一个供前三万浮选系统,一个供后三万系统,每个箱中安装6个气动锥阀,每个添加箱中中间两个点控制二段石灰添加,另四个点对应四台球磨机,分配桶与添加箱之间用一个气动锥阀控制。整个石灰添加系统控制是由PLC-64/5程控加药机和计算机组成,石灰添加实现了数控调节,并与荧光计算机、磨浮中控室计算机联网,实现数据共享和现场荧光数据监控。PLC自动控制系统采用KOYO公司SU-5可编程序控制器,上位机采用研华586DX工控机,工控机的操作系统采用Windows98,应用程序为VB5.0,它主要用来操作、编程、监视、调节给药和输出报表,并实现与其它计算机通讯。fdweja 磨粉设备mofenshebei