ImageVerifierCode 换一换
格式:PPT , 页数:12 ,大小:996KB ,
文档编号:5713557      下载积分:16 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
系统将以此处填写的邮箱或者手机号生成账号和密码,方便再次下载。 如填写123,账号和密码都是123。
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

优惠套餐
 

温馨提示:若手机下载失败,请复制以下地址【https://www.163wenku.com/d-5713557.html】到电脑浏览器->登陆(账号密码均为手机号或邮箱;不要扫码登陆)->重新下载(不再收费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  
下载须知

1: 试题类文档的标题没说有答案,则无答案;主观题也可能无答案。PPT的音视频可能无法播放。 请谨慎下单,一旦售出,概不退换。
2: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
3: 本文为用户(saw518)主动上传,所有收益归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

1,本文(提高设备精度的重要性.ppt)为本站会员(saw518)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

提高设备精度的重要性.ppt

1、概述 设备稳定运行(设备空间位置状态精度和产线系统精度变化,设备异常,生产设备运行精度降低)产品质量(带钢跑偏、褶皱、塔形、断带、振动纹等现象)产能(轧制速度上不去,产能不达标)影响设备精度的因素 设备初始安装(安装时可能存在的精度偏差,系统检测方法的局限性)设备长期运行(磨损、锈蚀)基础变化(地基不均匀沉降)检修(检修精度偏差)中心线偏离(机组中心线、辊轴中心线偏离)案例分析阶梯垫事故经过:2012年2月23日14点57分,丙班白班,在轧制C20215计划第1块H121167080 Q235B规格为5.41500mm的第1块时,带钢在正常穿出F7 10几米后,在F7入口堆钢,精轧操作人员立即

2、拍下快停。事故原因:处理废钢过后,轧制第二块钢时,听到异响,带钢同时异常波动。后发现F1上阶梯垫移位。处理过程中发现阶梯垫位移传感器数据有误,人工确认位置后重新出钢。怀疑由于检修后开轧前零调时,AGC缸顶在阶梯垫边缘,故手动零调可通过,但传动侧刚度较差,增加了操作调整难度。造成堆钢。案例分析 侧导板 事故经过:2012年6月14日22:35,检修换辊后轧制第一块。H121458420,钢种SPHC(P),规格41050mm。带钢出F1后撞F2传动侧侧导板堆钢。23:35恢复生产。事故原因:未标定侧导板过后,对中度存在偏差,导致带钢出F1后撞F2传动侧侧导板。案例分析 活套事故经过:2012年6

3、月26日23:10,轧制计划第74块,换规格第4块。H125147610,钢种SPHC(P),规格41050mm。F2咬钢后,3#活套突然从等待位下降,头部撞F3入口花架鼻梁,堆钢。23:48恢复生产。事故原因:3#活套突然从等待位下降,带钢头部撞F3入口花架鼻梁导致堆钢。案例分析切水板事故经过:2012年8月30日0:14,换辊开轧第一块(H121699790)穿带至F3时,带钢头部插入F3上切水板内堆钢,处理废钢并更换切水板。2:11恢复生产。事故原因:切水板气缸垫片磨损严重,切水板下落,导致其与轧辊间间隙过大,带钢钻入。案例分析辊道护板事故:2012-5-24 18:28:00 Q345

4、B H121386700 9.51500 撞护板,推中板2012-05-24 20:12 Q345B H121386820 13.51500 撞护板,正常成卷2012-5-28 Q345B(B)21:36:12 H121400530 9.51500撞护板,推中板案例分析 支承辊事故经过:7月26日13:25,计划换粗轧工作辊,工作辊回装时,因下支承辊无法下落到位,导致工作辊无法回装,更换下支承辊,反复调整下支撑辊,17:41恢复生产。事故原因:下支撑操作侧窗口滑板变形,窗口尺寸变小,导致下支承辊下落时卡阻。案例分析 锁紧卡板事故经过:月14日22:50分,计划换辊,F6因传动侧连接缸无法打开导致工作辊无法抽出,维检组织人员检查机械及液压设备,反复动作,连接缸仍无法打开,后决定切割工作辊传动侧轴承座,1:23分工作辊抽出,单动连接缸仍无法打开,维检将传动侧移动座朝传动侧拉至最大位,操作工装辊,2:15分恢复生产。事故原因:传动侧入口槽板连接螺栓断裂槽板变形,出口槽板变形导致连接缸无法打开。总结 控制设备精度是设备安全运行和产品质量保证的前提。只有设备之间处于和谐关系时,才能保障设备功能的正常投入,使其稳定运行从而减少设备故障,确保产品质量。

侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|