印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt

上传人(卖家):晟晟文业 文档编号:4397481 上传时间:2022-12-05 格式:PPT 页数:29 大小:1.84MB
下载 相关 举报
印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt_第1页
第1页 / 共29页
印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt_第2页
第2页 / 共29页
印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt_第3页
第3页 / 共29页
印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt_第4页
第4页 / 共29页
印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt_第5页
第5页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

1、二、目前我公司印刷机器设备手印台打孔机和移印机1、印刷错误v原因:印刷错误即是方案或油墨用错,跟样板不一致。v预防解决方法:按任务单印刷方案找同样样板用相同油墨。确认样板与生产任务单所需印方案一致。再次确认样板与图纸、生产任务单三方面一致之后方可生产。2、印刷肥油 原因:原因:油墨太稀。油墨太稀。刮刀太钝,钢板太深。刮刀太钝,钢板太深。网距太低。网距太低。预防解决方法:预防解决方法:将油墨调到合适状态(一将油墨调到合适状态(一般情况油墨:开油水般情况油墨:开油水=10:7)。)。更换新刮刀。更换新刮刀。钢板晒浅点(一般钢板晒浅点(一般18-22CM)。)。调整网距调整网距5MM左右(左右(0.

2、5厘厘米米)。3、印刷少油(缺口)原因:油墨太干。网板有垃圾。胶头不上油或胶头有垃圾。改善方法:将油墨调到合适的状态(一般分钟左右加一次开油水)。保证车间的“”最好状态实行自检,发现垃圾及时处理。2000#沙纸开油水磨胶头。保证力度(移印机保持磅气压左右)4、印刷起毛n原因:胶头太硬。下印速度太快。移印机下印压太大。n改善:更换胶头。稍为放慢速度。调整压力。5、印刷起牙v原因:网板没晒好。刮刀有缺口。v改善:重新晒网板。更换刮刀。原因;夹具松动。机台螺丝没有拧紧。改善:在夹具上贴双面胶或更换夹具。试印OK后印时拧紧螺丝。8、沙孔、沙孔l原因:网板有针孔。网板粘有灰尘。油墨太干。l改善:更换好的

3、图案或网板。清洁网板灰尘。加开油水调整油墨。10、遮光漆漏光 原因:油墨本身问题。油墨太干。网纱太密。压力太小。压力太小。改善改善:选择合格的油墨。调整油墨干湿度。更换疏的网纱。调整压力。调整压力。11、印刷模糊 原因:油墨太稀。网距过低。洗网没干就印刷。操作不当。操作不当。改善:改善:调整油墨。调整网距。洗完网必须吹干方可印。晒网或印刷务晒网或印刷务必按图文顺序印刷。必按图文顺序印刷。12、印刷粘油墨、印刷粘油墨l原因:网距太低。夹具太松或产品小(轻),印刷面积大。油太稠(粘度强)。l改善:调整网距。更换夹具或在夹具上贴上少许双面胶,丝印机开吸风。加开油水调油墨。原因:印刷出来的不良品,全检粘掉没有区分。丝印工没有按照正确操作。改善:不良品粘掉后区分摆放。丝印工探子正确方法区分待印和已印,不能在同一个吸塑盘内有没印和已印。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(印刷原理和问题原因分析及解决课件.ppt)为本站会员(晟晟文业)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|