1、变压器预防性检测提高可靠性及关键设备定期检测研讨2013年5月9日技术支持服务中心维修部2023年1月29日目录变压器预防性检测的背景 变压器预防性检测的情况变压器预防性检测提高可靠性的案例分享变压器预防性维护的情况讨论变压器的定期检测周期及内容关键电气设备定期检测的设备、内容、周期2023年1月29日变压器预防性检测的背景 电力变压器是电力系统电网安全性运行的重要设备,它的安全运行是具有极其重要意义的。变压器的寿命一般只有20至25年,决定其寿命的不是机械寿命,而是绝缘的化学寿命,实际许多变压器的绝缘化学寿命只能达到18至20年,黄石公司K4的电力变压器已经接近使用年限,预防性试验是保证其安
2、全运行的重要措施,对变压器故障诊断具有确定性影响。通过各种试验项目,获取准确可靠的试验结果是提前发现变压器故障的基本前提。加强对绝缘油的监控,及时掌握绝缘的老化程度,制定科学的维修策略,对工厂设备的安全运行有着及其重要。2023年1月29日变压器预防性检测的背景-事故案例20102010年年8 8月,阳新公司窑主传变压器因外部电缆短路导月,阳新公司窑主传变压器因外部电缆短路导致变压器严重损坏,造成致变压器严重损坏,造成2#2#窑停窑窑停窑180180小时以上;小时以上;20102010年年1212月月2626日,郴州公司原料变压器在遇到低压设备日,郴州公司原料变压器在遇到低压设备短路故障后,因
3、未及时采取科学检测,重复送电操作导短路故障后,因未及时采取科学检测,重复送电操作导致变压器严重损坏,影响停电十小时以上;致变压器严重损坏,影响停电十小时以上;20112011年年1 1月月8 8日,襄城公司一台日,襄城公司一台1600KW1600KW电力变压器因低压电力变压器因低压短路导致变压器烧坏。短路导致变压器烧坏。.变压器故障的技术分析变压器故障的技术分析 由于变压器出口短路产生数倍与满载由于变压器出口短路产生数倍与满载额定电流的瞬变短路电流,导致收到额定额定电流的瞬变短路电流,导致收到额定满载近满载近400400倍的机械应力冲击,变压器内倍的机械应力冲击,变压器内部绝缘和固定经受强烈冲
4、击,在未检查判部绝缘和固定经受强烈冲击,在未检查判定解除故障隐患,采取再次送电操作,根定解除故障隐患,采取再次送电操作,根据据“双倍效应双倍效应”零电压短路的机械冲击应零电压短路的机械冲击应力将达到满载时的力将达到满载时的16001600倍,致使变压器内倍,致使变压器内部绝缘变形、位移破坏其绝缘,最终击穿部绝缘变形、位移破坏其绝缘,最终击穿严重损坏。严重损坏。2023年1月29日变压器预防性检测的背景-现状在公司目前电力变压器的运行中,经常会遇到误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良等情况,这些因素会影响到变压器绝缘材料的预期寿命,最终导致变压器
5、的故障发生。并且由于变压器长期缺乏科学的预防性维护和试验检查,上述不良影响无法被发现,这将严重威胁到电力变压器的可靠运行,是供配电系统的重大安全隐患。2023年1月29日变压器维护的过去情况黄石公司每两年对变压器油进行耐压试验,也对黄石公司每两年对变压器油进行耐压试验,也对部分时间较长有缺陷的变压器(例如漏油等)进部分时间较长有缺陷的变压器(例如漏油等)进行抽芯维护;行抽芯维护;阳新公司、武穴公司、宜都公司、襄樊公司、赤阳新公司、武穴公司、宜都公司、襄樊公司、赤壁公司等各工厂对配电电力变压器均只在年修时壁公司等各工厂对配电电力变压器均只在年修时进行清灰,紧固常规维护,如有漏油做密封件更进行清灰
6、,紧固常规维护,如有漏油做密封件更换维修。相关的预防性试验和维修尚未实施,且换维修。相关的预防性试验和维修尚未实施,且都希望工厂维修管理部能给予支持和帮助。都希望工厂维修管理部能给予支持和帮助。2023年1月29日变压器预防性检测的依据2023年1月29日电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程Preventive test code for electric power equipmentPreventive test code for electric power equipmentDL/T 5961996DL/T 5961996中华人民共和
7、国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准DL/T 5961996DL/T 5961996电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程Preventive test code forelectric power equipmentPreventive test code forelectric power equipment中华人民共和国电力工业部中华人民共和国电力工业部 1996-09-25 1996-09-25批准批准 1997-01-01 1997-01-01实施实施2023年1月29日电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求 电力变压器及电抗器的试
8、验项目、周期和要求电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求序序 号号项项 目目周周 期期要要 求求说说 明明1 油油中中溶溶解解气气体体色色谱谱分分析析 1)220kV及以上的所有变压器及以上的所有变压器、容量、容量120MVA及以上的发电厂及以上的发电厂主变压器和主变压器和330kV及以上的电抗及以上的电抗器在投运后的器在投运后的4、10、30天天(500kV设备还应增加设备还应增加1次在投运次在投运后后1天天)2)运行中:运行中:a)330kV及以上变及以上变压器和电抗器为压器和电抗器为3个月;个月;b)220kV变压器为变压器为6个月;个月;c)120MVA及以及以上的发电厂主变压器为上
9、的发电厂主变压器为6个月;个月;d)其余其余8MVA及以上的变压器为及以上的变压器为1年;年;e)8MVA以下的油浸式变压以下的油浸式变压器自行规定器自行规定 3)大修后大修后 4)必要时必要时 1)运行设备的油中运行设备的油中H2与烃类气体与烃类气体含量含量(体积分数体积分数)超过下列任何一项超过下列任何一项值时应引起注意:值时应引起注意:总烃含量大于总烃含量大于15010-6H2含量大于含量大于15010-6 C2H2含量大于含量大于510-6 (500kV变压器为变压器为110-6)2)烃类气体总和的产气速率大于烃类气体总和的产气速率大于0.25ml/h(开放式开放式)和和0.5ml/h
10、(密封式密封式),或相对产气速率大于,或相对产气速率大于10%/月则月则认为设备有异常认为设备有异常 3)对对330kV及以上的电抗器,当及以上的电抗器,当出现痕量出现痕量(小于小于510-6)乙炔时也应乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情安全时,可在超过注意值较大的情况下运行况下运行 1)总烃包括:总烃包括:CH4、C2H6、C2H4和和C2H2四四种气体种气体 2)溶解气体组分含溶解气体组分含量有增长趋势时,可量有增长趋势时,可结合产气速率判断,结合产气速率判断,必要
11、时缩短周期进行必要时缩短周期进行追踪分析追踪分析 3)总烃含量低的设总烃含量低的设备不宜采用相对产气备不宜采用相对产气速率进行判断速率进行判断 4)新投运的变压器新投运的变压器应有投运前的测试数应有投运前的测试数据据 5)测试周期中测试周期中1)项项的规定适用于大修后的规定适用于大修后的变压器的变压器2023年1月29日变压器预防性检测的依据2 绕绕组组直直流流电电阻阻 1)13年或自行年或自行规定规定 2)无励磁调压变无励磁调压变压器变换分接位置压器变换分接位置后后 3)有载调压变压有载调压变压器的分接开关检修器的分接开关检修后后(在所有分接侧在所有分接侧)4)大修后大修后 5)必要时必要时
12、 1)1.6MVA以上变压器,以上变压器,各相绕组电阻相互间的差各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三组,线间差别不应大于三相平均值的相平均值的1%2)1.6MVA及以下的变压及以下的变压器,相间差别一般不大于器,相间差别一般不大于三相平均值的三相平均值的4%,线间,线间差别一般不大于三相平均差别一般不大于三相平均值的值的2%3)与以前相同部位测得与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于值比较,其变化不应大于2%4)电抗器参照执行电抗器参照执行 1)如电阻相间差在出厂时如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂
13、已说明了超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,按要求中这种偏差的原因,按要求中3)项执行项执行 2)不同温度下的电阻值按不同温度下的电阻值按下式换算下式换算 式中式中R1、R2分别为在温度分别为在温度t1、t2时的电阻值;时的电阻值;T为计算为计算用常数,铜导线取用常数,铜导线取235,铝,铝导线取导线取225 3)无励磁调压变压器应在无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量使用的分接锁定后测量2023年1月29日变压器预防性检测的依据3 绕绕组绝组绝缘电缘电阻、阻、吸收吸收比或比或(和和)极化极化指数指数 1)13年年或自行或自行规定规定 2)大大修后修后 3)必必要时要时 1)绝缘绝缘电
14、阻换算电阻换算至同一温至同一温度下,与度下,与前一次测前一次测试结果相试结果相比应无明比应无明显变化显变化 2)吸收吸收比比(1030范围范围)不低于不低于1.3或极化指或极化指数不低于数不低于1.5 1)采用采用2500V或或5000V兆欧表兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准,尽测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量温度相近量使每次测量温度相近 4)尽量在油温低于尽量在油温低于50时测量,时测量,不同温度下的绝缘电阻值一般可按不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算下式换算 式中式中R1、R2分别为温度分别为温度t1、t2时的时的绝缘电阻值
15、绝缘电阻值 5)吸收比和极化指数不进行温度吸收比和极化指数不进行温度换算换算2023年1月29日变压器预防性检测的依据6 绝绝缘油缘油试验试验 1)13年或自行规年或自行规定定 2)大修后大修后 3)必要时必要时见第见第13章章7交流交流耐压耐压试试验验 1)15年年(10kV及以下及以下)2)大修后大修后(66kV及以及以下下)3)更换绕组后更换绕组后 4)必要时必要时 1)油浸变压器油浸变压器(电抗器电抗器)试验电压值按试验电压值按表表6(定期试验按部分更换绕组电压值定期试验按部分更换绕组电压值)2)干式变压器全部更换绕组时,按干式变压器全部更换绕组时,按出厂试验电压值;部分更换绕组和定出
16、厂试验电压值;部分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的期试验时,按出厂试验电压值的0.85倍倍1)可采用倍频感应或可采用倍频感应或操作波感应法操作波感应法 2)66kV及以下全绝及以下全绝缘变压器,现场条件缘变压器,现场条件不具备时,可只进行不具备时,可只进行外施工频耐压试验外施工频耐压试验 3)电抗器进行外施电抗器进行外施工频耐压试验工频耐压试验8 铁铁芯芯(有有外引外引接地接地线的线的)绝缘绝缘电阻电阻 1)13年或自行规年或自行规定定 2)大修后大修后 3)必要时必要时 1)与以前测试结果相比无显著差别与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于运行中铁芯接地电流一
17、般不大于0.1A 1)采用采用2500V兆欧表兆欧表(对运行年久的变压器对运行年久的变压器可用可用1000V兆欧表兆欧表)2)夹件引出接地的夹件引出接地的可单独对夹件进行测可单独对夹件进行测量量2023年1月29日变压器预防性检测的依据10 油油中含中含水量水量见第见第13章章11 油油中含中含气量气量见第见第13章章12 绕绕组泄组泄漏电漏电流流 1)13年或年或自行规定自行规定 2)必要时必要时1)试验电压一般如下:试验电压一般如下:读取读取1min时的泄漏时的泄漏电流值电流值绕组额绕组额定电压定电压kV3610203566330500直流试直流试验电压验电压kV5102040602)与前
18、一次测试结果相比应无明显变化与前一次测试结果相比应无明显变化变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求序序号号项项 目目要要 求求说说 明明投入运行前的油投入运行前的油运运 行行 油油1外观外观透明、无杂质或悬浮物透明、无杂质或悬浮物 将油样注入试管中冷却将油样注入试管中冷却至至5在光线充足的地方观在光线充足的地方观察察2水溶性酸水溶性酸pH值值5.44.2 按按GB7598进行试验进行试验3酸值酸值mgKOH/g0.030.1 按按GB264或或GB7599进行进行试验试验4闪点闪点(闭口闭口)140(10号、号、25号号油油)135(4
19、5号油号油)1)不应比左栏要求低不应比左栏要求低52)不应比上次测定值不应比上次测定值低低5 按按GB261进行试验进行试验2023年1月29日变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求5水分水分mg/L66110kV 20220kV 15330500kV 1066110kV 35220kV 25330500kV 15 运行中设备,测量时应运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在注意温度的影响,尽量在顶层油温高于顶层油温高于50时采样时采样,按,按GB7600或或GB7601进行进行试验试验 6击穿电压击穿电压kV15kV以下以下 301535kV 3566220kV 40330kV
20、50500kV 6015kV以下以下 251535kV 3066220kV 35330kV 45500kV 50 按按GB/T507和和DL/T429.9方法进行试验方法进行试验7界面张力界面张力(25)mN/m3519 按按GB/T6541进行试验进行试验8tg(90)%330kV及以下及以下1500kV 0.7300kV及以下及以下4500kV 2 按按GB5654进行试验进行试验2023年1月29日变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求9体积电阻率体积电阻率(90)m61010500kV11010330kV及以下及以下3109 按按DL/T421或或GB5654进行试验进行试验
21、10油中含气量油中含气量(体积体积分数分数)%330kV500kV)1一般不大于一般不大于3 按按DL/T423或或DL/T450进行试验进行试验11油泥与沉淀物油泥与沉淀物(质质量分数量分数)%一般不大于一般不大于0.02 按按GB/T511试验,试验,若只测定油泥含量,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇试验最后采用乙醇苯苯(14)将油泥洗于将油泥洗于恒重容器中,称重恒重容器中,称重12油中溶解气体色油中溶解气体色谱分析谱分析变压器、电抗器变压器、电抗器 见第见第6章章互感器互感器 见第见第7章章套管套管 见第见第9章章电力电缆电力电缆 见第见第11章章 取样、试验和判断取样、试验和判断方法
22、分别按方法分别按GB7597、SD304和和GB7252的的规定进行规定进行2023年1月29日株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608 事件:事件:20112011年年6 6月月8 8日,华新水泥日,华新水泥(株洲)有限公司码头用变压器由保(株洲)有限公司码头用变压器由保定小星天威变压器有限公司定小星天威变压器有限公司20092009年年0505月制造(月制造(S11-M-1000kVA/10-0.4S11-M-1000kVA/10-0.4););变压器在正常运行时,因负载发生急变压器在正常运行时,因负载发生急剧变化,后备保护动作显示过流速断剧变化,后备保护动作显示过流速断
23、。当排除负载故障点再次投点运行时。当排除负载故障点再次投点运行时,变压器运行声音异常,后备保护再,变压器运行声音异常,后备保护再次动作显示过流速断;顾客初步判定次动作显示过流速断;顾客初步判定该变压器内部故障,更换备用变压器该变压器内部故障,更换备用变压器。株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608现地吊芯检查状况:现地吊芯检查状况:HVHV侧状况侧状况LVLV侧状况侧状况株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608现地吊芯检查状况:现地吊芯检查状况:线圈端绝缘垫块松动线圈端绝缘垫块松动1 1线圈端绝缘垫块松动线圈端绝缘垫块松动2 2A A相线圈下部可视铜渣相线圈
24、下部可视铜渣B B相线圈下部可视铜渣相线圈下部可视铜渣株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608故障原因浅析故障原因浅析 从变压器运行情况、现地吊芯检查心体从变压器运行情况、现地吊芯检查心体线圈受损状况可以判定:该变压器在运行过线圈受损状况可以判定:该变压器在运行过程中,程中,A A、B B相低压侧外部负载相间或对地发相低压侧外部负载相间或对地发生短路极端变化,超过低压线圈能承受额定生短路极端变化,超过低压线圈能承受额定短路电流时间,线圈导线在交变机械力作用短路电流时间,线圈导线在交变机械力作用下整体相互挤压;外包纸绝缘破损发生匝间下整体相互挤压;外包纸绝缘破损发生匝间短路,短
25、路电流产生的瞬时高温使导线融化短路,短路电流产生的瞬时高温使导线融化,大量铜渣从故障点处溢出。,大量铜渣从故障点处溢出。株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608维修方案:维修方案:1 1、依照、依照DL-T573-95 DL-T573-95 电力变压器检修导则执行返厂大电力变压器检修导则执行返厂大修。修。2 2、更换两相高、低线圈。、更换两相高、低线圈。3 3、原变压器油真空加热脱气处理,补充新品绝缘油。、原变压器油真空加热脱气处理,补充新品绝缘油。4 4、受损绝缘材料更换为新品。、受损绝缘材料更换为新品。5 5、变压器心体重新真空干燥处理。、变压器心体重新真空干燥处理。6
26、6、变压器完成品依照、变压器完成品依照JBT501-2006 JBT501-2006 电力变压器试验导则电力变压器试验导则试验。试验。2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2011年6月,华新水泥(长阳)有限公司在收购以后,为了掌握变压器的运行情况,根据总部维修部签订的变压器维护保养框架协议,委托华城电机(武汉)有限公司对该公司所属16台油浸式变压器运行状态进行分析评估。取油样做油中特征性气体分析发现:2#线35kV主变内部存在电弧放电现象存在电弧放电现象,建议吊心排查(详摘要-2011华新(长阳)2#线35kV主变运行状态评估报告)。2023年1月29日长阳公司主变预防性
27、检测提高可靠性案例摘要-2011华新(长阳)2#线35kV主变运行状态评估报告 2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 根据监测数据和相关的分析,会同技术中心电气自动化部专家和华城电机(武汉)有限公司负责设计及品保的专家、工厂的专业管理一起商定,综合考虑维修条件、维修费用等诸多因素,决定先采取选择合适的时间进行现地检测研判,逐步逐项排查故障源,并继续通过对变压器油质及油中溶解性气体的数据变化,判定变压器的运行风险。2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2012年2月19日,华城电机工程技术人员对2#主变进行检测排查故障源工作(详摘要-2011华新(长阳)2
28、#线35kV主变运行状态评估报告),结果及建议如下:1、存在低能量高温电弧放电故障源;2、排除引出线接续不良、有载开关分接线接续不良;3、排除因铁芯多点接地产生故障源;4、持续监测油中特征性气体的产气量和产气速率;5、真空脱气加热过滤变压器油,提高绝缘特性;2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 摘要-2012华新(长阳)2#线35kV主变排查故障源报告 2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2013年1月,华城电机工程技术人员检测2#线35kV主变油中特征性气体的产气量和产气速率(详见华新长阳2#线35kV油中特征性气体监测对照表);综合分析故障源扩大趋
29、势明显,如不及时排除将引发重大运行事故;2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 根据再次监测数据的对比分析,变压器的故障隐患在不断地增大,运行风险极大,我们随即提交设备重大风险报告(见插件),与技术中心电气自动化部专家和华城电机(武汉)有限公司负责设计及品保的专家、工厂的专业管理商定,决定先采取现地吊芯检查并争取现地排除故障点,如无法现地处理,只能返厂修复。2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2013年1月16日,华城电机工程技术人员对2#主变进行现地排查故障源工作;经吊罩检查发现:A.有载分接开关内部绝缘油异常劣化现象(详照片);B.心体部分的A相高压
30、侧线圈分接线有局部电弧过热段(详照片);C.A相高压侧线圈调压分接线松动且有滑落现象(详照片);根据实际情况,变压器的故障现地无法排除,需返厂处理。最终选择返厂处理。2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例现地吊罩状况现地吊罩状况开关内部状况开关内部状况线圈过热现象线圈过热现象线圈松动线圈松动2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例返厂吊芯检查,确定重大设备隐患 2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 打开A相线圈外围屏,检查调压线圈第1段导线外包绝缘局部有过异常劣化现象且发现有壹个碳化点 2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案
31、例 打开B、C线圈外部围屏,发现调压线圈导线均有松动失稳现象 长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例导线外包绝缘异常劣化出现碳化点导线外包绝缘异常劣化出现碳化点 变压器在运行过程中,失稳滑落的导线出现震动摩擦变压器在运行过程中,失稳滑落的导线出现震动摩擦逐步损坏外部绝缘层,随着绝缘能力的减弱,导线匝间逐步损坏外部绝缘层,随着绝缘能力的减弱,导线匝间会出现间歇性的局部闪络放电现象(详示意图一)。会出现间歇性的局部闪络放电现象(详示意图一)。长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例线圈失稳滑落线圈失稳滑落 原厂制造工艺缺陷,套装外部调压线圈作业时内层原厂制造工艺缺陷,套装外部调压线圈作业时内层绝缘筒松弛
32、,心体烘干后绝缘材料因水分挥发而进一步绝缘筒松弛,心体烘干后绝缘材料因水分挥发而进一步收缩,调压线圈内部无支撑导线失稳滑落。收缩,调压线圈内部无支撑导线失稳滑落。浅析低能量高温电弧放电故障源浅析低能量高温电弧放电故障源HVHV侧调压线圈采用侧调压线圈采用2 2段段6 6列圆筒卷绕制工艺,检查闪列圆筒卷绕制工艺,检查闪络点是在第一匝出头线与第二匝之间,在间歇性的局部络点是在第一匝出头线与第二匝之间,在间歇性的局部闪络放电时该匝段内部产生短路环;因为壹匝短路环产闪络放电时该匝段内部产生短路环;因为壹匝短路环产生的功率较小温度较低,所以产气速率和产气量较低,生的功率较小温度较低,所以产气速率和产气量
33、较低,仅是电弧产生的仅是电弧产生的C2H2(C2H2(乙炔乙炔)含量较高。如不及时排除逐含量较高。如不及时排除逐步破坏到周边导线绝缘,最终将爆发成严重的步破坏到周边导线绝缘,最终将爆发成严重的线圈短路线圈短路事故。事故。2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 其他异常点及隐患分析和改善:其他异常点及隐患分析和改善:异常点一:拆解有载分接开关过程中发现芯子部分异常点一:拆解有载分接开关过程中发现芯子部分C C相主触头支架相主触头支架断裂;断裂;原因分析:原厂组装缺陷,验证了有载分接开关油室内绝缘油异常劣化的原因;改善方案:联络贵州长征开关,购置新品配件更换;触头支架断裂照片触头
34、支架断裂照片更换后触头支架照片更换后触头支架照片2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 异常点二:拆解有载分接开关过程中发现:油室内碳化污染严重;异常点二:拆解有载分接开关过程中发现:油室内碳化污染严重;原因分析:触点支架断裂,异常电弧闪络污染绝缘油;改善方案:新品绝缘油冲洗清理污渍,研磨触点;油室清洗前的照片油室清洗前的照片清洗后的照片清洗后的照片2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例异常点三:心体各部存在金属颗粒物及非金属颗粒;异常点三:心体各部存在金属颗粒物及非金属颗粒;原因分析:原厂制造工艺缺陷;改善方案:真空煤油气相干燥炉清洗烘干处理心体;心体清洗
35、前的照片心体清洗前的照片心体清洗后的照片心体清洗后的照片2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 维修过程及其他处理维护的图片记录 煤油气相炉干燥心体煤油气相炉干燥心体更换手孔密封件更换手孔密封件检查各部螺丝检查各部螺丝螺丝增加防滑措施螺丝增加防滑措施2023年1月29日长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 变压器维修完成的图片(维修前后)2023年1月29日变压器预防性检测的初步统计(20112012)序号序号设备使用单设备使用单位位检测检测数量数量(台(台)检测时检测时间间外部状态缺陷台数外部状态缺陷台数内部状态缺陷台数内部状态缺陷台数运行风险评价运行风险评价处理结果处理结
36、果1 1黄石公司黄石公司222220112011年年1717台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油6 6台油质气体超标严重,台油质气体超标严重,1414台油质不合台油质不合格格运行风险大运行风险大部分中修,大部分例行保养后正常部分中修,大部分例行保养后正常2 2武穴公司武穴公司212120112011年年1414台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油7 7台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险中运行风险中部分返厂进行处理后恢复正常部分返厂进行处理后恢复正常3 3阳新公司阳新公司232320112011年年2323台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油油质及气体均在正常范围油质及气体均在正常范围
37、运行风险低运行风险低例行保养后正常例行保养后正常4 4赤壁公司赤壁公司9 920112011年年5 5台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油8 8台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险大运行风险大部分返厂进行处理后恢复正常部分返厂进行处理后恢复正常5 5宜昌公司宜昌公司141420112011年年9 9台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油2 2台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险大运行风险大例行维保,跟踪变化情况例行维保,跟踪变化情况6 6长阳公司长阳公司161620112011年年8 8台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油4 4台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险大,特别
38、是主变运行风险大,特别是主变例行维保,跟踪变化情况;例行维保,跟踪变化情况;20122012年进年进行现场维保检查问题依然很大行现场维保检查问题依然很大7 7襄阳公司襄阳公司181820112011年年1414台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油油质及气体均在正常范围油质及气体均在正常范围运行风险低运行风险低例行保养后正常例行保养后正常8 8昭通公司昭通公司121220112011年年1111台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油1 1台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险低运行风险低例行保养后正常例行保养后正常9 9金龙公司金龙公司8 820112011年年3 3台不同程度存在漏油台不同
39、程度存在漏油1 1台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险低运行风险低一台返厂处理,一台返厂处理,7 7台例行保养台例行保养1010信阳公司信阳公司111120112011年年7 7台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油1010台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险大运行风险大部分返厂进行处理后恢复正常部分返厂进行处理后恢复正常1111西藏公司西藏公司191920122012年年1010台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油5 5台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险大运行风险大例行维保,跟踪变化情况例行维保,跟踪变化情况1212房县公司房县公司9 920122012年年6 6台不
40、同程度存在漏油台不同程度存在漏油1 1台油质气体超标严重台油质气体超标严重运行风险低运行风险低例行保养后正常例行保养后正常1313秭归公司秭归公司191920122012年年5 5台不同程度存在漏油台不同程度存在漏油油质及气体均在正常范围油质及气体均在正常范围运行风险低运行风险低合计合计20120113213268682023年1月29日变压器预防性检测阳新公司图片 多台吊芯检查的变压器均发现不同的紧固件松动的多台吊芯检查的变压器均发现不同的紧固件松动的运行隐患运行隐患2023年1月29日讨论变压器的定期检测周期及内容变压器的定期检测周期及内容:变压器的定期检测周期及内容:1 1、2 2、3 3、2023年1月29日关键电气设备定期检测的设备、内容、周期2023年1月29日需关注的风险(下次的主题)