三菱PLC实现对印刷机的精确控制.doc

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1、 近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC 作为一个新兴的工业 控制器, 以其体积小,功能齐全, 价格低廉, 可靠性高等方面具有独特的优点, 在各个领域获得了广泛应用。 关键字:关键字:印刷机 三菱 PLC 控制 近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC 作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方 面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。 作为国内最大的印刷机生产厂家-北人集团公司,为了使产品性能稳定, 易于维护,我们采用了以PLC为主控器的控制方案。由于双色印刷机要求易于操 作,精度高,故其输入,输出点较

2、多,因此采用了双机通讯。上位机采用三菱 FX2N-80MR+32EX+4D/A,主要负责主传动的控制,各机组离合压的控制,以及气 泵, 气阀的控制等。 下位机采用三菱 FX2N-64MR+4A/D,主要负责水辊电机的控制, 主传动的调速输出,调版电机数据采集等。同时选用了一台三菱 5.7 寸触摸屏, 主要负责水辊电机速度显示, 调版显示, 以及整机故障显示等。 本系统运行可靠, 维护方便,操作简便直观,大大提高了胶印机的档次,受到用户好评。 2 系统结构 上位机与下位机采用了 RS485 通讯,通讯方便,可靠。对多色机而言,安全 因素很重要。在设计中,每个机组既要考虑到安全控制,其中包括本位机

3、组的急 停,安全按钮;还要考虑方便操作,包括每个机组均应有正点,反点按钮。因此, 一方面输入点增加很多;另一方面,走线也很不方便。采用双机通讯,可以很好 地解决此问题,各机组的走线可以按照就近原则,进入离它较近的控制柜内,既 节省了走线,也方便了控制。 由于印刷机是一个精度较高的机械, 印刷品的好坏一方面在于机械加工以及 安装的精度,另一方面,也取决于水路,墨路的平衡以及合压的准确性。双色机 的每一色组,都有水路和墨路装置。为了便于水辊速度的调节,每根水辊都用一 个变频器控制,同时,主电机速度也需要变频器调节。因此,为了实现多路速度调 节,我们采用了三菱 4D/A 数模转换器,它将PLC方给出

4、的数字量,根据相应的算 法,转换成 010V 直流电压输出,很好地实现了多路速度调节要求。 在印刷过程中,调版是一个比较繁琐的过程。尤其对多色机来说,各组版对 正的精度会对印品产生很大的影响。如果套印不准,印刷品就会出现字面重叠或 影像不清。一般来说,印版轴向调节范围为-2mm+2mm,周向调节范围为 -1mm+1mm。如果使用手动调版,会浪费很多时间,而且精度不高。为了实现自 动打版,我们在版辊上安装了电位器,通过电位器将模拟量传送给 4A/D,经过 PLC处理,可将版辊的转动精度很好地控制在打版范围内。 触摸屏作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强 大的功能及优异的稳

5、定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由地组合文 字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化的信息。随着机械设备 的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,无法提高效率。但使 用人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变得简单生 动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化,简单化,同时也能减少PLC控制所 需的 I/O 点数,降低生产成本,也相对提高整套设备的附加价值。三菱触摸屏和 三菱PLC有很好的通用性, 能在线监视并修改程序, 不必很麻烦的重复插拔接口。 3 软件设计 31 给纸设计 印刷机整体的电气设计还是比较复杂的,对时间的要求也很严格。在机器的 很

6、多地方装有接近开关,用来检测不同的时间点。在印刷过程中,走纸的好坏是 影响机器质量的一个重要环节。所谓纸走的好坏,指的是无歪张,双张等现象, 如果有歪张,双张现象,在高速情况下,就会将走坏的纸,卷入机器内,从而破 坏胶皮,给用户带来很大损失。此过程流程如下: 在实验中,我们发现,按照上述流程编制的程序,在低速没有问题,但速度 增高至 7000r/h 后,就会出现歪张锁不住现象。究其原因,主要是因为光头反应 时间和磁铁动作时间滞后造成。程序在执行过程中,采用循环扫描方式,为了让 电磁铁输出提前, 在设计中, 我采用了中断和三菱编程指令的输入输出刷新指令, 使电磁铁输出立即执行,提前了电磁铁动作时

7、间,即使在 12000r/h 的速度下, 也能很好的锁住有故障的纸张,解决了给纸的一大难题。 32 离合压设计 离压,合压在印刷中具有很重要的作用。离合压的准确性,对印品质量的好 坏有着直接的影响。合压过早,会弄脏压印辊筒,给操作带来很多不便;离压过 早,会使最后一张纸印不上完整的图案,造成纸张浪费。 印刷时,版辊筒与胶皮辊筒先合压,胶皮辊筒与压印辊筒后合压。在我们的 机器中,合压全部采用了气动装置,每个气缸都有一个动作时间。由于印刷速度 是多段速,在 300012000r/h 之间,根据用户需要可选择不同的速度。但是,气 缸动作时间是一定的,齿轮转过角度是一定的,因此,机器速度不同时,合压时

8、 间也不同。为了解决此问题,我们根据理论计算值,找出对于不同机器速度时, 机器的延时时间。 采用比较指令, 当机器段速与理论值相等时, 延时相应的时间, 使压印辊筒与胶皮辊筒准确合压。经过多次试验,离压,合压都没有问题。 33 人机界面设计 在人机界面中,设计了 7 幅画面,包括整体图形,故障显示,机器速度和计 数显示,水辊速度显示,调版监控等。故障显示使用指示器,给出位元件即可实 现闪动效果, 让操作者很方便的知道故障部位, 整体感很好。 在水辊速度显示中, 设计了一个柱状图,可以显示水量增加大小,只需按下柱状图,就可增加水量, 同时也可方便监控。 4结束语 印刷机的一套电气设计属于系统设计,包括硬件,软件设计,涵盖范围较广。 这里,我只简单介绍了其中比较重要的几部分,其它细节还有很多,这里不再一 一列举。使用三菱的一套控制系统,感觉可靠,方便,在机器批量生产过程中, 没有发现大问题。其PLC功能齐全,可靠耐用,指令简洁,与其他产品相比,感 觉三菱整体软件系统界面都比较友好,给用户编程,维修都带来极大方便。其触 摸屏与PLC有很好的通用性, 可通过触摸屏监视并修改程序, 这是其它产品所不 能匹及的。总之,三菱的工控元件给设计人员和用户都带来了很多方便。

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