1、王雅臣王雅臣2014.12014.1 三、第二阶段培训内容培训内容 四、第三阶段 二、第一阶段 一、露点吹扫 六、总结 五、第四阶段一、露点吹扫一、露点吹扫 在工艺人员的配合下,由林德作业人员控制,在H管廊42”液相卸料管线2期预留口,由4”管线注入氮气,检测其氮气水露点为-52,控制汽化器出口温度为0至-20,初始流量控制在1500Nm3/H。2个码头先后分别进行吹扫。在切换30m3液氮储罐和槽车时,注意检查其汽化器出口氮气的水露点。2个码头的露点氮气吹扫工作,共使用液氮21.66T。一、露点吹扫一、LNG码头置换步骤操作:打开阀门SDV-01003、SDV-01005、XV-01008、V
2、-01050B、V01100B;确认阀门SDV-10003、SDV-10005、PV-10002、V-01050A、V01100A、V-01050C、V01100C关闭;PV-01002开度100%;投用LNG码头收集罐。中控控制PV-09001开度在1%至4%,保持PT-01003维持在0.25MPa。露点检测位置:V-01025、V-01007B、V-01107B;每小时检测一次露点,1月8日23:27开始吹扫,1月9日02:58完成吹扫作业,3个检测点的水露点均在-40以下。一、露点吹扫 二、FSRU码头置换步骤操作:确认V-10050A、V-10100A、V-10050C、V-1010
3、0C关闭;确认XV-10008、V-10050B、V-10100B打开;投用FSRU码头收集罐。流程切换:关闭SDV-01005,开启SDV-10005,开启PV-10002开度 1%,关闭SDV-01003,打开SDV-10003,缓慢调整PV-10002开度至100%。中控控制PV-09001开度在1%至4%,保持PT-10003维持在0.25MPa。露点检测位置:V-10086、V-01064、V-10007B;每小时检测一次露点,1月9日03:20开始吹扫,1月9日08:10完成吹扫作业,3个检测点的水露点均在-40以下。二、第一阶段 SDV-01003、SDV-10003、SDV-0
4、1005、SDV-10005全开,V-02025A/B全开,PV-01002、PV-10002全开;控制PV-09001。观察PT-10003、PT-01003以及氮气注入点处现场压力表。升至0.25MPa后,泄压至0.1MPa。反复进行升压、泄压操作。可以将LM、M管线全部预冷,部分冷量会消耗在火炬管线及M管线。不再采用此方法,效果不好。l 此阶段时间:1月9号10:00到16:00l 林德液氮汽化器出口温度:从-40 到-80 l 流量:40005000NM3/H l 共消耗液氮(T):l 温度:TI-01106A:-51.2 TI-01125B:-7.6 TI-01104B:1.8 TI
5、-10105A:1.5 TI-10125A:-5.7二、第一阶段 SDV-01003、SDV-10003、SDV-01005、SDV-10005全开,V-02025A/B全开,PV-09001开度80%,控制PV-01002、PV-10002进行升压、泄压操作,管线压力控制在0.1MPa至0.25MPa。由于LNG码头段管线比FSRU码头段管线短,且离氮气注入点较近,因此在管线压力升至0.25MPa时,先开PV-10002至20%,压力为0.21MPa时开至10%;压力至0.18MPa时,开PV-01002至20%,压力至0.14MPa时,开PV-01002至10%;压力降至0.1MPa后,P
6、V-01002、PV-10002分别开1%,(建议全关,作用不大)升压至0.25MPa再进行操作。三、第二阶段 此阶段时间:1月9号16:00到1月10号9:00 林德液氮汽化器出口温度:从-70 到-100 流量:40005000NM3/H 共消耗液氮(T):温度:TI-01106A:-83.1 TI-01125B:-30.3 TI-01104B:-28.5 TI-10105A:-29.7 TI-10125A:-31.6三、第二阶段 SDV-01003、SDV-10003、SDV-01005、SDV-10005全开,V-02025A/B全关,PV-09001开度80%管线压力升至0.25MP
7、a时,现场开V-02025A至20%,压力下降至0.1MPa时关阀,管线压力升至0.25MPa时开V-02025B至40%,压力下降至0.1MPa时关阀。反复操作,分段预冷2个码头,现场工作量大,且压力不易控制(下次可以测试固定V-02025A/B的开度,开关XV-01007A/B/C、XV-10007A/B/C及SDV-01007、SDV-10007)四、第三阶段 此阶段时间:1月10号9:00到1月10号20:30 林德液氮汽化器出口温度:从-100 到-120 流量:50006000NM3/H 共消耗液氮(T):温度:TI-01106A:-104.5 TI-01125B:-63 TI-0
8、1104B:-62.9 TI-10105A:-56.4 TI10125A:-51.2四、第三阶段 后期改为开V-02025A至50%,开V-02025B至80%,LNG段预冷时,关闭SDV-01003,升压至0.25MPa时,开SDV-01003泄压至0.1MPa;FSRU段预冷时,开关SDV-10003。此阶段时间:1月10号20:30到1月11号8:30 林德液氮汽化器出口温度:从-120 到-140 流量:50006000NM3/H 共消耗液氮(T):温度:TI-01106A:-156 TI-01125B:-94.8 TI-01104B:-94.4 TI-10105A:-101.5 TI
9、-10125A:-96.1四、第三阶段 开始时,V-02025A开40%(后开至50%),V-02025B开60%,PV-09001开80%,PV-10002开60%,并保持此状态;控制SDV-01003、SDV-10003、PV-01002。LNG码头段预冷:关闭SDV-10003、SDV-01003,H管廊液相42管线作为储气段,PV-01002开60%或全关,对L码头进行泄压或保压,使该管线预冷前压力保持在0.05MPa。H管廊液相42管线氮气注入点处现场压力表升压至0.25MPa后,先PV-01002开60%,后开SDV-01003,当压力降至0.05MPa时,先关SDV-01003,
10、后关PV-01002,预冷L码头循环结束。五、第四阶段 FSRU码头段预冷:关闭SDV-10003、SDV-01003,H管廊液相42管线作为储气段,H管廊液相42管线氮气注入点处现场压力表升压至0.25MPa后,开SDV-01003,使气体流入L码头将L码头与H管廊管线共同作为储气段,再次升压至0.25MPa后,开SDV-10003,当压力降至0.05MPa时,关闭SDV-10003、SDV-01003。预冷F码头循环结束。五、第四阶段 后期改为:V-02025A开80%,V-02025B全开,LNG码头段预冷:关闭SDV-10003、SDV-01003、PV-10002,H管廊液相42管线
11、作为储气段,PV-01002开60%或全关,对L码头进行泄压或保压,使该管线预冷前压力保持在0.05MPa。H管廊液相42管线氮气注入点处现场压力表升压至0.3MPa后,开SDV-10003,继续充压至0.25MPa,先把PV-01002全开,后开SDV-01003,当压力降至0.05MPa时,先关SDV-01003,后关PV-01002,预冷L码头循环结束。五、第四阶段 FSRU码头段预冷:关闭SDV-10003、SDV-01003,H管廊液相42管线作为储气段,H管廊液相42管线氮气注入点处现场压力表升压至0.3MPa后,开SDV-01003,使气体流入L码头将L码头与H管廊管线共同作为储气段,再次升压至0.3MPa后,开SDV-10003,当压力降至0.05MPa时,关闭SDV-10003、SDV-01003。预冷F码头循环结束。五、第四阶段 此阶段时间:1月11号8:30到1月11号17:30 林德液氮汽化器出口温度:从-140 到-160 流量:40005000NM3/H 共消耗液氮(T):温度:TI-01106A:-163.6 TI-01125B:-102.2 TI-01104B:-111.6 TI-10105A:-116.6 TI-10125A:-118.7五、第四阶段六、总结六、总结六、总结六、总结Y=51.031ln(X+11.5)-286.01 谢谢 谢!谢!