1、 二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析 三、存在问题和下步工作计划三、存在问题和下步工作计划 一、基本概况一、基本概况目目 录录地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造,地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造, 地层倾角地层倾角5-85-8度。度。一、基本概况一、基本概况高高89-189-1块的构造与原构造基本一块的构造与原构造基本一致致, , 仅在断块内部增加了两条小仅在断块内部增加了两条小断层。高断层。高89-189-1块沙四段含油面积块沙四段含油面积4.1km4.1km2 2, , 有效厚度有效厚度10.5m,10.5m,地质储地质储量量247247101
2、04 4t t, 目前目前G89-1G89-1块共有油井块共有油井1212口,注气井口,注气井4 4口,日液水平口,日液水平74.574.5吨吨/ /天,日油水平天,日油水平7373吨吨/ /天,综合含水天,综合含水2%2%,平均动液,平均动液面面19111911米。米。油油 藏藏 基基 础础 数数 据据 表表油藏埋深 m 2900原油地下密度 g/m30.7386含油面积 Km211.4原油地下粘度 mPa.S1.59地质储量 104t 559原油地面密度 g/m30.8623渗透率 10-3m24.7原油地面粘度 mPa.S11.83孔隙度 %10.9凝固点 34原始地层压力 Mpa41.
3、8气油比 m3/m360.9压力系数 Mpa/100m1.42地层温度 126饱和压力 Mpa11.61温度梯度 /100m3.8油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造- -岩性油藏岩性油藏一、基本概况一、基本概况弹性开发:递减大弹性开发:递减大高高8989块产量递减情况块产量递减情况从从G89G89块、块、G891G891块投产初期的递减情况来看,平均月递减为块投产初期的递减情况来看,平均月递减为5.735.73,折算年递减为,折算年递减为38.438.4,总体上递减较大,对提高该类油藏,总体上递减较大,对提高该类油藏采收率不利。采收率不利。从上面分析可
4、以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的从上面分析可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。一、基本概况一、基本概况 二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析 三、存在问题和建议三、存在问题和建议 一、基本概况一、基本概况目目 录录弹性区和注气区递减对比弹性区和注气区递减对比注气井组比弹性开发井组递减减缓注气井组比弹性开发井组递减减缓8.5
5、%。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-16G891S1G89-17 高高8989块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块, ,在在0808年对年对G89-4G89-4井实施注井实施注COCO2 2混相驱油技术,混相驱油技术,0909年进一步扩大二氧化碳注气规模,由年进一步扩大二氧化碳注气规模,由0808年的年的1 1口增加到目前的口增加到目前的4 4口。注气对应油井口。注气对应油井5 5口(口(G89-1G89-1、-9-9、-10-10、- -1111、G891-7G891-7)。)。含油面积(含油面
6、积(Km2)0.88平均动液面(平均动液面(m)1746地质储量(地质储量(104t)51.7日注水平(日注水平(t)70油井数(口)油井数(口)5累计采油(累计采油(104t)10.02气井数(口)气井数(口)4采出程度(采出程度(%)19.4日液水平(日液水平(t/d)42.0累计注气(累计注气(104t)3.3日油水平(日油水平(t/d)41.2累计注采比累计注采比0.36综合含水(综合含水(%)2.0二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组二、二、G89-1G
7、89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组从各井注气指示曲线可以看出,从各井注气指示曲线可以看出,G89-17G89-17井启动压力最高,主要是该井井启动压力最高,主要是该井未压裂直接转注气,未压裂直接转注气,G89-4G89-4井启动压力最低,吸气能力也是最强。井启动压力最低,吸气能力也是最强。吸气指数:吸气指数:13.0t/d.Mpa13.0t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:12.9t/d.Mpa12.
8、9t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:8.87t/d.Mpa8.87t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:6.63t/d.Mpa6.63t/d.Mpa二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组p地层能量逐步恢复地层能量逐步恢复地层压力、油井动液面逐渐上升地层压力、油井动液面逐渐上升高高89-489-4注入井底压力测试流压由注入井底压力测试流压由20082008年年3 3月的月的23.2MPa23.2MPa上升到上升到20092009年年1 1月的月的27.4MPa27.4MPa,上升,上升4.2MPa4.2MPa;高;高89-489-4井静压由井静压由070
9、7年年1212月的月的14.78MPa0914.78MPa09年年1010月月的的25.203MPa25.203MPa,上升,上升10.423MPa10.423MPa,平均每月上升,平均每月上升0.474 MPa0.474 MPa。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组井井组组平平均均动动液液面面上上升升243米米二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组p注气减缓产量递减,产量稳步上升。注气减缓产量递减,产量稳步上升。第一阶段:增油第一阶段:增油5020吨吨第二阶段:第二阶段:增油增油1348吨吨注气注气
10、见效见效G89-1检泵检泵G89-5转注转注影响日油影响日油4t井组特征变化井组特征变化配注配注40604060间注间注10h10h0808年年1212月、月、0909年年1 1、5 5月分别月分别停注停注2828、1414、2424天天二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析p井组气油比大幅上升井组气油比大幅上升井组特征变化井组特征变化自自08年年3月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油比大幅上升,导致气油比大幅上月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油比大幅上升,导致气油比大幅上升主要原因是升主要原因是G89-11、G891-7井发生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。井发
11、生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析井号井号G89-1G89-1G89-5G89-5G89-9G89-9G89-10G89-10G89-11G89-11G891-7G891-7取样日期动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点2008-1-715.723316.853617.403611.223318.183412.45322008-3-314.2912.743216.943313.40338.802912.34322008-5-114.
12、513014.733113.413011.50328.3772711.46312008-7-512.50299.9382810.733012.492812.893511.42292009-2-2612.213513.523614.63410.123510.76352009-5-2717.533414.873511.523514.6332009-9-914.713612.163311.123112.0934从油井取样的化验结果来看,各井原油的动力粘度和凝固点都呈下降趋势,从油井取样的化验结果来看,各井原油的动力粘度和凝固点都呈下降趋势,其中其中G89-11、G89-9井下降幅度最大。井下降幅度最
13、大。p原油物性变好原油物性变好井组特征变化井组特征变化二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析p油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升井组特征变化井组特征变化G891-7 、G89-11、G89-1、G89-9井井G89-10井井1类类见效显著井见效显著井2类类见效一般井见效一般井 通过对现场录取的各项资料分析,以及通过对现场录取的各项资料分析,以及5 5口对应油井受口对应油井受效程度不同,把单井受效情况分为效程度不同,把单井受效情况分为2 2类:类:单井受效特征分析单井受效特征分析二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效
14、果分析三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。不一。二、受井网井距的影响,目前注气井组井距二、受井网井距的影响,目前注气井组井距331-596m331-596m,据概念模型计,据概念模型计算井距在算井距在300m300m以后的累换油率随着井距的增加快速降低。以后的累换油率随着井距的增加快速降低。一、受人工压裂裂缝方向(一、受人工压裂裂缝方向( NE69NE69)控制,注入)控制,注入COCO2 2沿着东部、南部方沿着东部、南部方向推进较快。向推进较快。 分析认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面分析
15、认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面的控制。的控制。单井见效特征分析单井见效特征分析二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-16G89S1G89-17NE69一、受人工压裂裂缝方向(一、受人工压裂裂缝方向( NE69NE69)控制,注入)控制,注入COCO2 2沿着东部、南部方向推进较快。沿着东部、南部方向推进较快。 G89-1G89-1井井G89-4G89-4间注间注配合配合G89-17G89-17钻井停注钻井停注G89-11G89-11井井注气见效明注气见效明显日增油显日增油4t4t动液面动液面 2393 2224 2202161219761185
16、12031828112912941280 1202 12921287检泵,下毛细管压力装置检泵,下毛细管压力装置气窜,气窜,G89-G89-4 4间注间注二、受井网井距的影响,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相二、受井网井距的影响,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相反,受效程度变差。反,受效程度变差。G89-16G891S1G89-17450m450m700m700m350m350m630m630m644m644m高高891891-7-7井井产产量量变变化化曲曲线线注气见效G89-16停注,日油、日产气下降CO2含量大幅上升,井口出现结霜G891-7G891-7井井G89-16G8
17、91S1G89-17 1 1、该井产量大幅上升主要受、该井产量大幅上升主要受G89-16G89-16注气井的影响,两井连通性较注气井的影响,两井连通性较好;好; 2 2、G89-16G89-16井二氧化碳气体向井二氧化碳气体向G891-7G891-7井发生气窜导致该井伴生气中井发生气窜导致该井伴生气中二氧化碳含量、气油比大幅上升;二氧化碳含量、气油比大幅上升; 3 3、G89-16G89-16开注、开注、 G89-4G89-4停注后该井产量未出现下降,而停注后该井产量未出现下降,而G89-4G89-4开开注、注、G89-16G89-16停注后该井日油、日产气出现下降,由此认为停注后该井日油、日
18、产气出现下降,由此认为G891-7G891-7井为井为G891-6G891-6主要受效井;主要受效井; 针对针对G89-16G89-16停注后该井产量下降,而开注后又发生气窜,造成整停注后该井产量下降,而开注后又发生气窜,造成整个管输系统压力过高,导致管线穿孔的情况。我们对个管输系统压力过高,导致管线穿孔的情况。我们对G89-16G89-16井采取间井采取间注措施(注半天停半天),这样既不影响产量,又节约成本。注措施(注半天停半天),这样既不影响产量,又节约成本。G891-7G891-7井井注气见效G89-9G89-9井井 08 08年年1 1月注气后该井产量由月注气后该井产量由1 1月份的月
19、份的5.25.2吨上升到吨上升到5 5月份的月份的6.36.3吨,吨,0808年年5 5月份至月份至0909年年7 7月份该井产量保持月份该井产量保持了稳定,到了了稳定,到了8 8月该井产量逐渐下降,月该井产量逐渐下降,1111月产量逐渐上升。分析认为:月产量逐渐上升。分析认为:可能与可能与G89-17G89-17注气井投注改变了该注气井投注改变了该井近井地带压力分布有关,随着井近井地带压力分布有关,随着G89-17G89-17井二氧化碳不断注入压力逐渐平稳,该井产量也逐渐回升。井二氧化碳不断注入压力逐渐平稳,该井产量也逐渐回升。三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不
20、一。三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。G89-10G89-10井井 从该井开发曲线来看,该井并没有向上述从该井开发曲线来看,该井并没有向上述4 4口井见到明显的注气效果,但注气减缓了口井见到明显的注气效果,但注气减缓了该井产量递减速度,该井该井产量递减速度,该井0909年年1 1月月2929日和日和2 2月月2424日两次卡井造成杆断,通过打捞出的连续日两次卡井造成杆断,通过打捞出的连续杆看出,是因结垢和杆疲劳造成卡井,分析认为,杆看出,是因结垢和杆疲劳造成卡井,分析认为,G89-4G89-4井组注气加剧了该井的结垢。井组注气加剧了该井的结垢。总体效果评价总体
21、效果评价从油井生产状况及监测资料分析来看,从油井生产状况及监测资料分析来看, G89-1G89-1、-9-9、-11-11、891-891-7 7等等4 4口井见到明显的增油效果,但各井受效程度、受效时间不口井见到明显的增油效果,但各井受效程度、受效时间不同同 。分析认为造成这种差异的原因主要受裂缝方向、井距、非。分析认为造成这种差异的原因主要受裂缝方向、井距、非均质性三个因素控制,其中裂缝方向为主要因素,井距及非均均质性三个因素控制,其中裂缝方向为主要因素,井距及非均质性次之。质性次之。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析 二、二、G89-1G89-1块注块注C
22、OCO2 2效果分析效果分析 三、存在问题和下步工作计划三、存在问题和下步工作计划 一、基本概况一、基本概况目目 录录存在的问题存在的问题随着注入量的增加,见效油井气油比逐步上升,其中随着注入量的增加,见效油井气油比逐步上升,其中G891-7G891-7井瞬时气量超过井瞬时气量超过10000m10000m3 3,造,造成整个管输系统压力过高。此外,对应油井产出气中成整个管输系统压力过高。此外,对应油井产出气中COCO2 2含量大幅上升,单井水套炉无法含量大幅上升,单井水套炉无法正常燃烧,由于正常燃烧,由于G89G89块原油含蜡量和凝固点较高,若长时间不进行点炉升温将造成回压过块原油含蜡量和凝固
23、点较高,若长时间不进行点炉升温将造成回压过高或堵管线,给冬季正常生产造成较大困难。高或堵管线,给冬季正常生产造成较大困难。对应油井对应油井G89-11G89-11、G891-7G891-7井气窜问题;井气窜问题;随着油井转注,注气井数的增加,目前注采井数比为随着油井转注,注气井数的增加,目前注采井数比为4 4:5 5,对应油井变少,注入二,对应油井变少,注入二氧化碳气体向边部推进快,注气利用率低及容易导致气窜。氧化碳气体向边部推进快,注气利用率低及容易导致气窜。注采井网不完善;注采井网不完善;存在的问题存在的问题注气站设备配件不齐全以及相关仪器仪表计量不准注气站设备配件不齐全以及相关仪器仪表计
24、量不准确,影响注气效果。确,影响注气效果。一、目前注气站共有一、目前注气站共有2 2台泵,无备用泵以及受注气设备限制,阀门关不严,跟换盘根台泵,无备用泵以及受注气设备限制,阀门关不严,跟换盘根或维修泵时,两台泵都需要停泵,影响注气。或维修泵时,两台泵都需要停泵,影响注气。二、站内二、站内4 4个流量计精度不一,各注气井注入量的录取存在误差,以及流量计不防震,个流量计精度不一,各注气井注入量的录取存在误差,以及流量计不防震,受震动影响,增大读数误差。受震动影响,增大读数误差。三、站内无检验二氧化碳质量设备,多次出现二氧化碳中含异味杂质导致卡泵事件。三、站内无检验二氧化碳质量设备,多次出现二氧化碳
25、中含异味杂质导致卡泵事件。 加剧油井结垢现象;加剧油井结垢现象;管理区管理区0808年因结垢造成躺井年因结垢造成躺井7 7井次,井次,0909年年1-111-11月因结垢导致躺井月因结垢导致躺井6 6井次。井次。0808年年1 1月开月开始对始对G89-4G89-4井注井注COCO2 2后,周围各井受到注气影响,加剧了井筒内的结垢。后,周围各井受到注气影响,加剧了井筒内的结垢。下步工作计划下步工作计划一是进一步扩大注气试验范围,为区块提供能量保障一是进一步扩大注气试验范围,为区块提供能量保障;从从G89-4G89-4井组注汽情况来看,取得了一定的增油效果,目前井组注汽情况来看,取得了一定的增油
26、效果,目前G89-1G89-1块除块除G89-4G89-4井组注气补充地层能量外,其余油井处于弹性开发阶段,地层能井组注气补充地层能量外,其余油井处于弹性开发阶段,地层能量下降快量下降快, ,加快油井产量递减速度。因此建议进一步扩大注气范围。加快油井产量递减速度。因此建议进一步扩大注气范围。G89-16G891S1G89-17二是二是G89S1、G89-12井尽快上返沙四井尽快上返沙四,试验以油井为中心的注气效果试验以油井为中心的注气效果目前目前G89S1G89S1、G89-12G89-12井生井生产层位产层位Ek,Ek,两两井自开井后井自开井后产量逐渐递产量逐渐递减减, ,如果上返如果上返沙
27、四,沙四,G89S1G89S1井将为中心井将为中心受效井,为受效井,为下步薄互层下步薄互层特低渗透油特低渗透油藏全面注汽藏全面注汽提高采收率提高采收率提供现场依提供现场依据。据。下步工作计划下步工作计划三是实施波动注气,减缓对应油井气窜现象三是实施波动注气,减缓对应油井气窜现象COCO2 2驱伴随着产量的大幅度上升,会发生早期气窜,这基本上是驱伴随着产量的大幅度上升,会发生早期气窜,这基本上是COCO2 2驱驱项目共同的生产特点。目前项目共同的生产特点。目前G89-11G89-11、G891-7G891-7井发生气窜现象,而目前井发生气窜现象,而目前受仪器仪表限制,对应注气井无法按配注运行,在
28、这种情况下实施波受仪器仪表限制,对应注气井无法按配注运行,在这种情况下实施波动注气,可以有效减缓气窜现象,具体做法是对动注气,可以有效减缓气窜现象,具体做法是对G89-16G89-16注气井间注,注气井间注,注注1212小时停小时停1212小时。小时。 五是尽快解决产出气中五是尽快解决产出气中CO2的处理与再利用问题的处理与再利用问题从国外从国外COCO2 2驱的实施情况看,整个工程中有驱的实施情况看,整个工程中有30%-60%30%-60%的注入气可回采后的注入气可回采后再注入。所以注再注入。所以注COCO2 2前必须作好采出气的处理与回注准备,这样既可以前必须作好采出气的处理与回注准备,这样既可以减少污染,还可以大大节约减少污染,还可以大大节约COCO2 2资源,提高经济效益。资源,提高经济效益。下步工作计划下步工作计划四是尽快研究该块结垢机理,解决与之配伍的阻垢剂四是尽快研究该块结垢机理,解决与之配伍的阻垢剂